套管磨损
套管磨损的相关文献在1992年到2022年内共计177篇,主要集中在石油、天然气工业、机械、仪表工业、工业经济
等领域,其中期刊论文128篇、会议论文16篇、专利文献63082篇;相关期刊52种,包括河南科技、石油天然气学报、西部探矿工程等;
相关会议11种,包括2015年度钻井技术研讨会暨第十五届石油钻井院(所)长会议、第七届石油钻井院所长会议、2004年石油装备年会暨庆祝江汉机械研究所建所40周年学术研讨会等;套管磨损的相关文献由423位作者贡献,包括樊建春、张来斌、温东等。
套管磨损—发文量
专利文献>
论文:63082篇
占比:99.77%
总计:63226篇
套管磨损
-研究学者
- 樊建春
- 张来斌
- 温东
- 高德利
- 储胜利
- 李杰
- 张智
- 余磊
- 宋周成
- 张超
- 施太和
- 曾德智
- 窦益华
- 覃成锦
- 黄文君
- 孙秉才
- 张强
- 林铁军
- 练章华
- 郑文培
- 陈强
- R·塞缪尔
- 乐法国
- 于浩
- 冯桂
- 刘书海
- 刘贤玉
- 商强
- 张喜明
- 明学江
- 曾春珉
- 李子丰
- 杨进
- 林其伟
- 梁尔国
- 梅金娜
- 胡治斌
- 蔡振
- 蔡楠
- 赵坤鹏
- 韩姚磊
- 高富民
- 黄亮
- 黄伟和
- Gao Deli
- 万志国
- 万文财
- 于会媛
- 付建红
- 侯铎
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杨晓勇;
郭鸣;
李东林;
骆劲羽;
吕双;
刘洋;
成琪
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摘要:
减扭防磨工具可以将钻杆与套管间的摩擦转化为工具本体与其旋转外套间的摩擦,有效传递施工扭矩、降低套管磨损达到减小施工扭矩和保护套管的目的。文章在对国内外减扭防磨工具结构特点及现场应用情况分析的基础上研制了一种长寿命、高效的全金属减扭防磨工具,并对减扭防磨工具的抗拉、抗扭强度进行了测试,室内试验结果表明,工具的抗拉强度能达到3 550 kN、抗扭强度达到125 kN·m,满足现场钻井安全要求。减扭防磨工具在大港油田4口井进行了现场实验,工具累计工作时间达到1 280 h无故障,同一井深减扭防磨工具应用前后施工实测扭矩最高降低29%,减扭效果明显,解决了现场因钻井扭矩过大造成的各种复杂事故,为提高大斜度井、大位移井钻压与驱动扭矩传递效率提供了有效的技术手段。
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吴传禹;
范俊;
李萌
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摘要:
随着经济水平的不断提升,我国各个行业都取得了巨大的进步,尤其是石油钻井行业的快速发展,对我国石油产量的增加起到了重要作用,极大地促进了我国工业化的发展。然而在实际石油钻井作业时,会遇到多种问题,比如受到井内复杂条件的影响,套管很容易受到磨损,容易引起较为严重的后果,不利于后续完井、采油以及修井等施工作业的开展。磨损的套管还存在缺陷,导致自身强度下降,很可能会导致钻井安全事故的发生,危害人身安全,给企业带来巨大的经济损失。本文对石油钻井作业中套管磨损的机理和影响因素进行了分析,并提出了防护套管磨损的相关措施,希望能为石油钻井作业提供一定的参考。
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满振峰;
窦益华;
秦彦斌;
刘君林;
万志国
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摘要:
针对油气井钻、修井过程中套管磨损失效问题,基于ABAQUS软件建立了未磨损套管和不同磨损形貌特征套管的有限元模型,并通过引入应力集中比值的概念研究了套管月牙形磨损缺陷的偏磨率、开口大小及数量对套管承载性能的影响规律。研究结果表明,套管在承受外压和内压载荷作用时月牙形磨损缺陷的偏磨率、开口大小及数量对套管的承载性能影响规律不同。随着偏磨率的增加,应力集中比值逐渐增大,套管的承载能力下降;随着磨损缺陷开口大小的减小,应力集中比值逐渐增大,套管的承载能力降低;随着磨损缺陷数量的增多,应力集中比值波动幅度较小,套管承载性能对月牙形缺陷数量的变化不敏感。该研究可为井筒完整性评价提供一定参考。
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黄文君;
张星坤;
高德利
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摘要:
深井、超深井、大位移井等复杂油气井钻井过程中套管磨损严重,大大增加了套管失效风险。现场测量数据表明,某些井段的套管上存在多个磨损区域,磨损形状呈现出比经典“单月牙”形更加复杂的复合模式,常规方法难以准确预测套管失效风险。为此,在分析复合磨损模式与单月牙模式区别的基础上,基于室内实验与数值模拟分析,揭示了复合磨损套管在内压与外挤作用下的失效机理,得到套管剩余强度的主控因素及其作用规律,构建了磨损套管剩余强度智能预测模型,形成了磨损套管失效风险预测方法。研究结果表明:①套管磨损形状不仅是单月牙形,还会出现多月牙重叠、交叉和分离的复合磨损形状;②磨损套管的内压失效是一种强度失效,发生在磨损区套管壁中部的等效应力达到材料的屈服强度时,而外挤失效是一种稳定性失效,发生在套管截面形状的椭圆度达到临界值时;③磨损深度、径厚比和屈服强度是套管抗内压强度的主要影响因素,抗外挤强度除上述因素外还包括磨损宽度和分离角,设计如忽略套管磨损的影响,可能引发井筒完整性失效风险。结论认为,该方法在中国西北部某超深井进行了现场应用,预测精度在90%以上,吻合度较高,为油气勘探开发向深层、超深层发展提供了技术和安全保障。
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陈力力;
李玉飞;
张智;
蔡楠;
郑钰山
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摘要:
在水平井钻井过程中,受造斜段井眼曲率大、水平段钻具受重力影响躺在井眼底边等原因,技术套管磨损问题极为突出,井筒完整性存在极大隐患,对水平井套管磨损及剩余强度的分析展开系统性的研究是非常有必要的。文章采用套管磨损实验和套管磨损效率预测模型相结合的方法,对技术套管的磨损厚度、磨损系数、磨损后套管的剩余强度进行了研究分析,得到了在水平井磨损系数为1.52×10^(-13)Pa^(-1)、井眼曲率在(2~6)°/30 m时的套管磨损厚度、磨损后套管的剩余抗内压强度和剩余抗外挤强度,并对磨损后套管剩余强度进行安全评价。随后从井眼轨迹优化、套管内径及钻杆接头耐磨带选择等出发,总结出水平井技术套管防磨优化建议。此项研究结果对水平井技术套管防磨设计及防磨措施具有指导意义。
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幸雪松;
武治强;
张星坤;
黄文君
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摘要:
关于套管剩余强度的研究,主要集中于无磨损套管或者单月牙磨损套管,未充分研究复合月牙磨损形状对套管剩余强度的影响规律。为此,开展了单月牙磨损与双月牙磨损套管剩余强度的室内试验,建立了套管失效的判断准则,计算了不同缺陷形式下套管剩余强度。研究结果表明:磨损深度对于套管剩余强度的影响最敏感,磨损深度的增加使套管抗内压、抗外挤的强度均减小;次磨损槽对抗内压强度影响较小,对抗外挤强度影响明显。研究成果可为油气井作业优化与安全控制提供参考。
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张智;
蔡楠;
霍宏博;
窦蓬;
宋闯;
齐琳
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摘要:
深层页岩气井钻井施工时,由于水平段长度及钻井作业周期均比较长,套管磨损现象相对严重,不合理的钻井设计还会加剧套管的磨损,导致套管强度下降,严重威胁页岩气井的安全经济生产。为此,基于磨损效率模型,建立了相应的磨损预测计算方法,重点探讨了页岩气水平井钻井时磨损的影响因素与规律,并给出相应的减磨防磨方案,保障钻井施工安全。研究表明:总进尺量与磨损量成正比;过低的机械钻速会明显增加磨损量;造斜段狗腿度与套管磨损量成正比;磨损量会随着井斜角的增加而增加,但增加速度会逐渐减小。
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张睿洁;
谭雷川
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摘要:
套管磨损是钻井工程中的一个核心课题,而套管磨损试验又是套管磨损问题研究的基础.针对套管磨损试验的成本控制问题,分析并研究了影响该试验成本的相关因素,结果表明试验材料费、设备使用费、人工劳务费和各级管理费所占比例较高,而交通费、税费、风险费和其他费占比例较小.针对存在的问题,提出了优化试验设计、人员精细化管理、严控材料采购环节、提高风险防控能力4项措施,这些措施可以有效地降低套管磨损试验成本,使得套管磨损研究的效益最大化.
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张智;
蔡楠;
霍宏博;
窦蓬;
宋闯;
齐琳
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摘要:
深层页岩气井钻井施工时,由于水平段长度及钻井作业周期均比较长,套管磨损现象相对严重,不合理的钻井设计还会加剧套管的磨损,导致套管强度下降,严重威胁页岩气井的安全经济生产.为此,基于磨损效率模型,建立了相应的磨损预测计算方法,重点探讨了页岩气水平井钻井时磨损的影响因素与规律,并给出相应的减磨防磨方案,保障钻井施工安全.研究表明:总进尺量与磨损量成正比;过低的机械钻速会明显增加磨损量;造斜段狗腿度与套管磨损量成正比;磨损量会随着井斜角的增加而增加,但增加速度会逐渐减小.
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王家强
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摘要:
伴随着国内经济社会的迅速发展,石油这种不可再生的能源在社会中的重要性在与日俱增,而新技术、新手段的不断被创造在很大程度上也在促进石油工业的飞速发展,除去勘探技术的进步之外,石油钻井套管的磨损防护与制造加工技术也有着质的飞跃.在实际的钻井过程当中,因为钻井的条件比较复杂、难以控制,在后续施工中会造成许多不可预测的影响,因此这些因素都在倒逼石油工业中钻井套管磨损原因及防护研究,尽力对安全风险予以排除.笔者通过了大量的研究实践与文献调研,通过实验的方式对石油钻井套管磨损与进行研究,并提出了相应的防护措施,希望能为未来研究工作提供相应帮助.
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XU Hao;
胥豪;
NIU Hongbo;
牛洪波;
WEI Wenxiang;
韦文翔
- 《中国石化第四届五四青年学术报告会暨第九届石油工程新技术青年论坛》
| 2018年
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摘要:
在钻井施工过程中,不可避免会出现套管磨损的情况,对于一些定向井、大位移井、深井施工,套管磨损情况有时候会更加严重,最终导致抗外挤强度和抗内压强度不能满足后期压裂和油气开采需求,降低了油井寿命,严重时可能导致井简报废.为了深入分析中深层复杂水平井套管磨损问题,以成熟的套管磨损模型为基础,以两口中深层复杂水平井为例,对套管磨损进行预测,并结合实测磨损情况,对套管磨损情况进行了分析.减少复杂情况,缩短施工周期,并采取套管防磨措施,对于降低套管磨损具有积极的作用,为后续类似施工积累了经验.
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杨春旭;
孙铭新;
唐洪林
- 《2015年度钻井技术研讨会暨第十五届石油钻井院(所)长会议》
| 2015年
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摘要:
在大位移井钻井过程中,上部造斜段钻完后下入技术套管封固上部地层,下部地层往往设计大斜度裸眼井段来延伸位移,由于上部造斜段井眼曲率变化大、下部大斜度裸眼段较长、稳斜角大、钻进时间长.导致钻柱与造斜段套管之间接触力大,钻井期间钻具与套管发生接触磨损,造成造斜段的技术套管发生严重的磨损.针对以上问题,以White和Dawson提出的磨损效率理论模型为基础,建立了套管磨损体积与井眼轨迹、钻具组合、机械钻速、转速、钻进井段长度及套管磨损系数之间的函数关系.假设磨损截面为新月形,根据磨损截面的几何关系,建立了套管磨损深度与体积之间的函数关系.根据自编程序,结合某口大位移井,对狗腿度、机械钻速、转盘转速、底部钻具组合、钻井液性能等对套管磨损的影响规律进行了分析.并对发生磨损的重点井段进行了分析.根据分析结果,给出了减摩技术措施.对现场施工具有一定的指导意义.
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樊建春;
张来斌;
余磊
- 《2004年石油装备年会暨庆祝江汉机械研究所建所40周年学术研讨会》
| 2004年
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摘要:
深井、超深井套管磨损是我国当前油气田钻井工程领域急需解决的重大技术难题之一.在深入讨论深井、超深井套管磨损工况特点的基础上,指出了现有套管磨损理论及试验方法存在的不足,认为在这类井的深井段,套管磨损实质上是一种含磨料钻井液介质条件下的冲击-滑动复合磨损问题,现有以静载-滑动为基本工况的套管磨损试验方法并不适合用于评价深井超深井套管防磨工艺性能.所提出的观点为深井、超深井套管磨损机理及试验方法研究指明了新的方向.
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余磊;
张来斌;
樊建春
- 《2003年石油装备年会暨庆祝石油大学建校50周年石油装备学术研讨会》
| 2003年
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摘要:
深井、超深井中严重的钻杆涡动是导致套管和钻杆磨损的一个重要原因,但对由此引起的套管磨损还缺乏有效的计算方法.据此,以钻杆涡动特性为基础,初步引入了钻杆公转率的概念,结合磨损的数值计算方法,建立了钻杆公转情况下套管磨损的计算模型,并进行了实例计算和分析.结果表明,采用现场工作人员推荐公转率的方法计算出的钻杆磨损与实际磨损比较吻合,可采用该计算方法对套管磨损进行合理估算,有效预测和防止井下事故的发生。
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汪传磊;
桑宇;
李玉飞;
吴鹏程;
谢佳君;
黄耀
- 《第八届全国天然气藏高效开发技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
川西下二叠统超高压气藏有望成为四川盆地下一个资源战略接替区,该气藏普遍埋深≥6500m,地层压力≥90MPa,并且含有H2S,井筒安全风险极高.本文以ST井为例,针对该类气井特点,以确保气井井筒完整性为基础,通过分析影响该类气井在不同作业阶段井筒完整性的关键要素,开展试油完井前的套管磨损及剩余强度分析、固井质量评价,生产期间环空压力控制评价.结合井屏障原理,划分该类气井井筒完整性等级,并提出相应控制措施,以此指导川西超高压气藏安全试采.
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