夹紧力
夹紧力的相关文献在1975年到2023年内共计1152篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、公路运输
等领域,其中期刊论文456篇、会议论文16篇、专利文献111055篇;相关期刊258种,包括黑龙江科技信息、设备管理与维修、组合机床与自动化加工技术等;
相关会议16种,包括第十四届河南省汽车工程科技学术研讨会 、2014年第三届全国现代制造集成技术学术会议、第九届全国设备与维修工程学术会议暨第十五届全国设备监测与诊断学术会议等;夹紧力的相关文献由2453位作者贡献,包括F.贝尔勒-米勒、S.豪贝尔、K.比尔茨等。
夹紧力—发文量
专利文献>
论文:111055篇
占比:99.58%
总计:111527篇
夹紧力
-研究学者
- F.贝尔勒-米勒
- S.豪贝尔
- K.比尔茨
- 吉鸣
- 李庆学
- 李红强
- 陶晓旺
- D.布拉泰特
- T.普策尔
- 秦国华
- 周城
- 周孟然
- 时松
- 杨利奎
- 杨华勇
- 程卫
- 胡锋
- D.布拉特尔特
- 刘刚
- 卢淑华
- 方锡岗
- 杨富刚
- 潘里辉
- 邓亮
- 郭勇
- 闫士举
- 马晓
- 仓恒
- 仲秋
- 冯爱新
- 刘志峰
- 吴浩
- 周竞涛
- 喻荣山
- 常勇
- 张军
- 张华夏
- 张津超
- 张钦
- 李峰平
- 李迎
- 梁鑫
- 王华敏
- 王小华
- 王海波
- 薛伟
- 许兴旺
- 赵祥云
- 邓文华
- 高云峰
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时松;
周孟然;
胡锋
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摘要:
为满足叉车属具夹紧力检测这一实际需要,即对叉车属具的夹紧力进行精准、高效的检测,设计了一种叉车属具夹紧力无线检测系统。该系统以STM32WB55R作为核心处理单元,利用压力传感器实现了夹紧力的精准检测,并借助STM32WB55R自带的无线通信功能实现了夹紧力的无线检测,这对于推动叉车属具领域的智能化具有参考价值。
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梁鹏;
王迪;
周志成
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摘要:
采用宏观观察、化学成分分析、金相试验、力学性能检测、摩擦因数测试、模拟装配试验、夹紧力测试及校核,对某车型副车架与车身在现场装配过程中出现的螺栓断裂进行了分析。分析表明:螺栓材料质量符合标准要求,属于过载断裂。主要原因为油脂对摩擦因数的影响,当摩擦因数减小后,原装配扭矩会导致螺栓受到的轴力增大,超过其本身强度极限发生断裂。此外,由于设计的原因,装配过程安装表面的平整度、装配公差均会对装配质量产生较大影响,调整原装配工艺,对产生的夹紧力进行校核。结果表明:调整后的装配扭矩可满足使用要求,但在实际装配过程中仍要避免各种改变螺纹摩擦因数的外界因素。
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梁鹏;
王迪;
周志成
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摘要:
介绍了汽车用紧固件装配工艺的正向设计思路。某车型电池包支架紧固件在使用中发生断裂和松动,初步分析原因为螺纹连接防松性能差。为提升防松能力,利用虚拟路面仿真(Virtual Proving Ground,VPG)提取了零部件工作载荷,重新对夹紧力进行校核,分析了摩擦系数、连接副结构、夹紧长度因素的影响。并结合理论设计计算出最终的装配扭矩,拧紧方案经振动试验和道路试验验证后,夹紧力未发生严重衰减,连接副可靠性满足要求。
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贾梦;
薛丁睿;
刘思凡;
王卫英
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摘要:
为测量旋转状态下车床动力卡盘夹紧力,设计并制作了一套基于S型压力传感器的卡盘无线测力装置,该装置由传感器、变送器、数据存储及显示模块三部分组成。对传感器进行性能测试验证,并设计与制作了变送器实物。采用LabVIEW建立虚拟机,对采集到的信号进行存储及显示。实验测试结果表明:该系统可以满足动力卡盘夹紧力的测试需求。
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檀润娥;
郭文亮;
冯应恒
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摘要:
针对传统瓦斯钻机在钻进过程中需要频繁启、停,导致煤孔壁的坍塌,钻杆损坏、丢失,钻孔无法使用等安全事故的发生,提出一种可不停机、连续接续钻杆的前动力头装置以解决上述问题。重点说明了该前动力头的整体设计方案,自动夹紧、松开钻具的工作原理,前动力头夹紧力的计算。在详细介绍该装置的基础上借助ANSYS对机构整体做力学性能分析、探讨前动力头卡爪的疲劳寿命,结果表明机构整体静强度满足要求,钻机前动力头卡爪不会发生疲劳破坏。
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欧阳承;
邱富焱;
傅仁科;
贾梦
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摘要:
液压分度卡盘可以实现加工件的自动夹紧与分度转位,减少工件的装夹次数,提高加工效率与加工精度。车床主轴旋转时,卡盘夹紧力由于活塞、油液受离心力作用会减小,车床高速旋转时可能存在安全隐患。针对此问题,对液压分度卡盘受离心力影响产生的夹紧力损失进行了理论计算,研制了一套无线测力装置并进行了卡盘夹紧力的实测。根据实测值对卡盘夹紧力损失随转速、油压的变化关系式进行了修正,提出了一种基于增大初始油压的夹紧力补偿方法。
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刘宇;
谯建春
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摘要:
实际生产生活中时常出现的门扇夹人事故,究其原因在于门扇间夹紧力过大,而目前夹紧力检测装置较为少见,针对这一现象,本文设计了一种新型便携式夹紧力检测装置,该装置体积小巧、检测精度高,检测数据可实时上传云端服务器。
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刘俊文;
罗志恒;
傅仁科;
余刚
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摘要:
本文采用ABAQUS软件对管接嘴类零件装夹和加工过程中的变形进行仿真分析,结果表明:合金钢的夹头比铝合金的夹头装夹效果更好,当工件尺寸精度要求较高时,应采用上下夹头均为U形头装夹方式。在零件加工过程中,直径方向受切削力变化影响较大,夹紧力增大时,工件应力也相应增大。
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黄稳;
严晨;
凡志磊;
王华
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摘要:
针对航空复材装配过程中出现的临时紧固件夹紧力不明、控制误差大等问题,根据临时紧固件安装工艺实验,探讨拧紧工艺对临时紧固件夹紧力的大小及控制精度的影响。以典型的航空复材装配结构为研究对象,利用实验探索临时紧固件夹紧力的短时衰减规律。结果表明:对于变转矩拧紧气枪,夹紧力与安装气压之间近似呈线性关系;定转矩拧紧气枪能够降低临时紧固件夹紧力分散程度;临时紧固件夹紧力在拧紧完成后的4 h内衰退最快,占总衰退量的60%~70%,8 h后临时紧固件夹紧力趋于稳定。
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郑路;
李兴山;
荀浩;
隗镔;
贾世宇
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摘要:
为满足切削碳纤维复合材料时爪式卡盘夹紧力的监测与控制需要,建立了用于回转体工件的夹紧力测量系统,并通过该系统对碳纤维复合材料加工中爪式卡盘的夹紧力进行了测量。从爪式卡盘离心力与刀具切削力两方面,分别对160r/min、240r/min、350r/min 3档主轴转速和0.5 mm、0.8 mm、1.0 mm 3种背吃刀量下切削碳纤维复合材料时夹紧力的损失情况进行了试验。试验结果表明:卡盘离心力对卡盘夹紧力造成的损失比刀具切削力造成的损失更大;针对给定的主轴转速和背吃刀量3组数据,卡盘离心力造成的对应于3档主轴转速的卡盘初始静态夹紧力损失分别占初始静态夹紧力的3.8%、6.9%、9.3%。
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王春明;
龚飞;
刘森;
夏佩云;
胡席远
- 《第十六次全国焊接学术会议》
| 2011年
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摘要:
随着塑料制品业的不断发展和产品轻量化的发展要求,激光透射焊接作为一种新兴的焊接技术,以其独特的技术优势和特点弥补了常规塑料连接手段的不足,正成为人们研究的热点.本文利用波长为808nm的半导体激光器,讨论了激光功率、焊接速度、夹紧力和吸收剂等工艺因素对聚丙烯(PP 塑料激光透射焊接质量的影响,采用剪切强度测试和金相显微实验作为焊后测试手段.实验结果表明:对于透光PP/吸光PP的搭接形式,在有夹紧力夹持、且激光光斑大小一定的情况下,焊接线能量(激光功率与焊接速度的比值)存在一个最佳范围以获得良好的焊缝成形和接头强度.
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孙婙;
李海刚;
杨凤军;
李云鹏;
漆嵘;
李娜
- 《陕西省兵工学会第十二届青年学术交流会》
| 2014年
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摘要:
高精度薄壁不锈钢长导轨零件是某防空导弹发射车产品中发射舱的核心零件,也是导弹发射车领域的常用零件.零件质量的好坏直接影响导弹发射车导弹发射的成败.该零件由于壁薄、精度要求高且长度长,加工时易变形,零件精度难以保证,加之零件结构为T型导轨槽结构,材料为30Cr13(马氏体类型不锈钢),属于难加工材料之一,加工时刀具受零件的结构及材料切削性能影响,切削加工时刀具磨损快,零件精度较难保证,因此对高精度薄壁不锈钢长导轨零件加工技术的研究有着现实及深远的意义.