您现在的位置: 首页> 研究主题> 夹杂物

夹杂物

夹杂物的相关文献在1981年到2023年内共计5212篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、化学工业 等领域,其中期刊论文3377篇、会议论文751篇、专利文献5997篇;相关期刊558种,包括北京科技大学学报、理化检验-物理分册、鞍钢技术等; 相关会议286种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会、第十六届全国钢质量与非金属夹杂物控制学术会议等;夹杂物的相关文献由10565位作者贡献,包括姜周华、王新华、包燕平等。

夹杂物—发文量

期刊论文>

论文:3377 占比:33.35%

会议论文>

论文:751 占比:7.42%

专利文献>

论文:5997 占比:59.23%

总计:10125篇

夹杂物—发文趋势图

夹杂物

-研究学者

  • 姜周华
  • 王新华
  • 包燕平
  • 张立峰
  • 姜敏
  • 李阳
  • 李光强
  • 朱苗勇
  • 栗红
  • 李海波
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

作者

关键词

    • 钟华军; 姜敏; 王章印; 刘帅; 姜金星; 王新华
    • 摘要: 通过工业试验取样研究了X80管线钢精炼过程夹杂物的类型、尺寸、成分等变化规律,并结合FactSage8.1软件对钙处理和钢液冷却凝固过程夹杂物的演变机理进行了热力学计算分析.试验结果表明,LF精炼结束时夹杂物主要为MgO–Al_(2)O_(3)和MgO–Al_(2)O_(3)–CaO,数量占比分别为25%、75%,其尺寸主要分布在1~5μm之间,且1~2μm和2~5μm的夹杂物比例分别为56.0%、37.3%;RH精炼中T[O]、[N]质量分数分别由LF精炼结束时的0.0022%、0.0059%降低至0.0010%、0.0035%,夹杂物数量密度由LF结束约23.07 mm^(–2)降低至7.44 mm^(–2),夹杂物去除率约67.8%;钙处理时,夹杂物主要为MgO–Al_(2)O_(3)–CaO和CaS–Al_(2)O_(3)–CaO系,夹杂物中CaS平均质量分数由RH精炼结束时的8%增加至36%,CaO平均质量分数由24%减少至12%;软吹结束时,尺寸40μm的夹杂物中SiO_(2)占比在6.0%~8.0%之间,尺寸>40μm的夹杂物主要为CaO–Al_(2)O_(3)–MgO–SiO_(2),其化学成分与精炼渣化学成分基本一致,其来源为精炼渣卷入.热力学计算结果表明,当[Ca]质量分数在10.5×10^(–6)~15.8×10^(–6)时,尖晶石夹杂全部完成改性,夹杂物全部为液态钙铝酸盐;当钢液在浇铸温度下,夹杂物主要为液态的钙铝酸盐,当温度降低至1428°C时,液态夹杂物完全转化为固态,随着温度继续下降1309°C以下,夹杂物的类型基本不发生改变,整个温降过程夹杂物中CaO含量减少,CaS含量增加.
    • 张月鑫; 张立峰; 王举金; 任英; 任强; 杨文
    • 摘要: 利用钢中非金属夹杂物成分变化的集成模型,介绍了夹杂物成分随时间和冷却速率的变化,提出了夹杂物成分转变分数的概念,然后介绍了夹杂物成分转变的等温转变曲线(TTT)、连续冷却转变曲线(CCT)和等径转变曲线(TDT)的概念及应用.该集成模型考虑了钢液流动、传热、凝固和元素偏析,也考虑了钢与夹杂物反应的热力学和动力学.然后以管线钢、重轨钢和轴承钢为例,进一步分析讨论了钢液凝固与冷却过程中的冷却速率、固体钢加热过程中的加热温度和加热时间、钢成分以及夹杂物尺寸等参数对夹杂物成分转变的影响.这些概念和特征曲线能够直观展示在钢液凝固冷却过程及固体钢加热过程钢中非金属夹杂物的成分转变,将钢中夹杂物的控制方略从钢液拓展到固体钢中.
    • 李炎铮
    • 摘要: 用于新能源车辅助刹车系统的某型轴类零件,是全新设计关键安全件,要求高稳定性、高可靠性以及适应大批量生产的经济性。综合考虑了该轴的力学性能要求、钢材原材料成本、制造加工工艺性等诸因素,该型轴拟采用16MnCr5钢。本文对比钢厂A提供的16MnCr5钢(简称16MnCr5-A钢)和钢厂B提供的16MnCr5钢(简称16MnCr5-B钢)原材料材质,进行合理选材,并制定对应的原材料供应标准。
    • 方宇荣
    • 摘要: 用全流程系统取样的方式,对国内某钢厂100tBOF-Ar站-LF-CC工艺生产SWRH82B钢绞线中全氧含量和夹杂物特性的演变规律进行系统的分析和研究。实验结果表明,采用铝脱氧和高碱度还原渣工艺,能使线材中T[O]含量控制在14×10^(-6)。冶炼过程中夹杂物尺寸主要集中在3~8μm,夹杂物完成了SiO_(2)到Al_(2)O_(3)-SiO_(2)再到CaO-Al_(2)O_(3)-SiO_(2)的转变。线材中(CaO)/(SiO_(2))=0.9~2.3,(Al_(2)O_(3))=26~49%。
    • 张鹤松; 郑健; 马本特; 贾书君; 刘清友; 隋永莉
    • 摘要: 针对高钢级管道自保护药芯焊丝半自动焊接环焊缝韧性离散性较大的问题,结合国内某X80天然气长输管道项目自保护药芯焊丝环焊接头实际分析结果,运用扫描电镜、透射电镜、气体元素分析、化学萃取相分析以及夏比冲击韧性测试等检测手段,对焊缝韧性影响因素进行了综合分析。结果显示,焊缝中夹杂物的平均颗粒尺寸为0.4μm,在解理面或准解理面的起裂位置均未发现夹杂物;自保护药芯焊丝环焊缝中存在一定数量的间隙固溶氮;自保护药芯焊丝中大量Al的加入促进了室温下大量M/A组元的生成。研究表明,夹杂物并不是导致环焊缝韧性离散分布的主要原因,而焊缝中存在的间隙固溶氮和大量M/A组元是导致自保护药芯焊丝环焊缝韧性离散分布的主要原因。
    • 邢佳; 杜晓建; 张欣杰; 陈保梁; 张利; 刘承志
    • 摘要: 采用20 t电弧炉-AOD-LF-铸锭的生产工艺制备316L不锈钢,并通过LF钙处理与底吹氩的方法降低钢中夹杂物含量。其中喂钙量通过经验参数与热力学计算相结合的方法确定。运用金相显微镜及扫描电子显微镜分析了LF钙处理比例系数(实际喂Ca量/理论喂Ca量)1.65和2.95及喂Ca后软吹时间对钢锭中非金属夹杂物组成、分布及尺寸的影响。结果表明,316L不锈钢钙处理比例系数约为2.95,钙处理后钢液中夹杂物主要为铝酸钙类化合物和硅酸盐类化合物;延长软吹时间对于大尺寸夹杂物的去除效果显著;在0~25 min,随着软吹时间的延长,钢锭中夹杂物的数量减少,平均尺寸减小,最优的软吹时间为20 min。
    • 武光君; 张佩; 王梅; 武玉利; 郝晓倩
    • 摘要: 开发了一种新型的具有吹氩功能的钢包透气水口座砖,介绍了透气水口座砖的结构及工作原理,采用水模试验研究了钢包浇注过程中透气水口座砖吹气量、吹气时间对钢包内钢水中非金属夹杂物去除率的影响。试验结果表明:吹气量0.25L/min的去夹杂效果最优。应用结果表明:该技术具有显著的去除钢水中非金属夹杂物的冶金效果,铸坯中全氧含量同比降低35%以上。
    • 邹磊; 吴和保
    • 摘要: 简要介绍了H13热作模具钢电渣重熔的工艺流程,同时对黄石地区一些H13生产厂商的产品进行调研、取样,然后加以分析、对比,结果表明,电渣重熔既可以降低成品的杂质元素以及有害元素的含量,还可以减少夹杂物,有利于提高H13钢的合格率,延长其使用寿命。
    • 范奇达
    • 摘要: 汽车发动机缸盖水套丝堵在装配过程中发生头部断裂,通过化学成份分析、硬度检查、金相分析和电镜扫描分析,结果表明水套丝堵金相组织中存在严重的带状组织和B类夹杂物,导致水套丝堵装配时受装配扭力作用产生断裂。研究发现,对水套丝堵钢材采用等温正火工艺或“高温固溶+球化”工艺,细化带状组织,同时对钢材选择合适的精炼渣,对夹杂物进行控制,可避免零件应力集中产生的装配断裂。
    • 张轶波; 郑亮; 许文勇; 李周; 张国庆
    • 摘要: 采用光学金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)及电解腐蚀方法研究粉末冶金高温合金FGH96中人工植入莫来石基耐火材料夹杂物在原始颗粒态、热等静压和热变形过程中形貌和成分的演变规律,揭示莫来石基夹杂物与合金基体发生界面反应的机制。结果表明:在原始颗粒态时,人工植入的莫来石基夹杂物为无规则颗粒状;经过高温高压的热等静压固结成形后,夹杂物内部形态和成分未发生明显变化,但夹杂物与基体界面发生置换反应形成了结构复杂的反应层,该反应层由Al、Ti的氧化物构成,并含有较多孔隙。经过25%变形量(温度1080°C、应变速率0.0004 s;)的热变形后,夹杂物主体形态和成分未发生明显变化,而夹杂物外部包覆的反应层随高温合金基体的变形开始从夹杂物上剥离和拉长,并随着金属基体的流动变形,在靠近拉长方向一侧发生聚集;当变形程度为50%时,莫来石夹杂物连同外部包覆的反应层发生破碎变形,形成夹杂物碎块加反应层的复合形态,该复合形态夹杂物呈线状分布,长轴垂直于压缩方向;当夹杂物外部包覆的反应层被剥离、莫来石夹杂物本体破碎后,形成的暴露于高温合金基体的新表面将继续反应生成新反应层,破碎的莫来石夹杂物本体仍然以O、Al、Si为主要组成,但同时含有少量Ni、Cr、Ti、Co、Mo等高温合金中的元素。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号