夹杂
夹杂的相关文献在1982年到2023年内共计2229篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、中国文学
等领域,其中期刊论文807篇、会议论文21篇、专利文献1401篇;相关期刊422种,包括理化检验-物理分册、鞍钢技术、河北冶金等;
相关会议20种,包括2009全国建筑钢筋生产、设计与应用技术交流研讨会、中国力学学会2009学术大会、2008中国铸造活动周等;夹杂的相关文献由4886位作者贡献,包括李海波、包燕平、王俊等。
夹杂
-研究学者
- 李海波
- 包燕平
- 王俊
- 孙宝德
- 栗红
- 王新华
- 陈天明
- 疏达
- 张立峰
- 曾建华
- 武光君
- 陈亮
- 唐复平
- 季晨曦
- 朱万军
- 杨文
- 任英
- 朱国森
- 李克
- 李德刚
- 陈斌
- 任强
- 朱苗勇
- 李红光
- 王敏
- 王晓峰
- 姜敏
- 许荣昌
- 谭毅
- 贾云海
- 高小勇
- 倪红军
- 姜周华
- 常桂华
- 廖相巍
- 张晓军
- 杨成威
- 白云
- 赵家七
- 齐江华
- 刘万山
- 刘洋
- 初仁生
- 周鸣
- 孙群
- 李镇
- 杨森祥
- 王昆鹏
- 赵昊乾
- 郝宁
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邢维义;
陈晨;
于海岐;
王富亮;
殷东明
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摘要:
为了提高低磷合金钢水的纯净度,鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司采取了低钛铁水、“两扒一脱”的铁水预处理工艺,转炉采用低硫原材料和双渣法冶炼,过程温度控制在1540~1560°C,出钢温度控制在1620~1640°C,LF全程吹氩。采取上述措施后,LF搬出硫含量控制在0.0010%以下,精炼处理后夹杂物尺寸控制在15μm以内,满足了批量生产低磷合金钢的要求。
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张宏亮;
杜林;
冯丹竹;
田永久;
朱莹光;
侯家平
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摘要:
通过金相显微镜、扫描电子显微镜、EDS能谱仪等试验设备,详细分析了X7Ni9钢超声探伤不合的原因。分析结果表明,X7Ni9钢板内部没有明显的裂纹缺陷,钢板厚度1/4位置处呈条带状偏聚分布的断续夹杂物是造成X7Ni9钢板探伤不合格的直接原因,主要成分为A1_(2)O_(3)-MgO-CaO、MnS等。优化生产工艺后,X7Ni9钢探伤合格率由95.1%提高至99.1%。
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高龙永
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摘要:
通过对深冲钢冷轧卷夹杂缺陷分类,并使用扫描电镜化验缺陷处成分,结合现场实际生产经验,分析了深冲钢孔洞、线状夹杂、起皮缺陷的形成机理。根据深冲钢生产过程特点,从转炉冶炼操作、RH冶炼操作、连铸机浇注、连铸坯质量检查和铸坯精整等方面制定了针对性控制措施。通过这些措施的落实,冷轧深冲钢夹杂缺陷大幅度减少,镀锌产线9月夹杂改判率降低至0.69%,较最高时降低了70.39%;连退产线9月夹杂改判率降低至0.46%,较最高时降低了41.77%,效果显著。
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李静;
李红俊;
周建川
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摘要:
利用化学分析法、弯曲试验机、金相显微镜及扫描电镜,对汽车用大梁钢700L开裂试样进行了分析,主要从钢水冶炼、轧制工艺、金相组织等方面进行研究。结果表明:连铸时塞棒吹氩不当,导致距离钢卷表面100~150μm处较多B类夹杂物,乃是造成开裂的主要原因。
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周钢;
程迪;
赵红旗;
武志杰;
姜丽梅;
韩闯闯
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摘要:
为充分释放产能,推进高效化生产,河钢邯钢开展了IF钢尾坯切割长度优化实验。采用硫印检测、氮氧成分分析、大样电解及扫描电镜分析等手段,分析了IF钢尾坯不同位置处的硫印、夹杂、氮氧含量变化等情况。结果表明:当尾坯尺寸≤1.9 m时,铸坯易出现内部疏松、偏析等缺陷;尾坯中夹杂以高SiO_(2)类为主,约占大型夹杂物总数的75%,大部分夹杂中含有Na、K元素,认为主要是由结晶器保护渣卷渣所致。基于实验结果,将IF钢尾坯切割长度由≥2.5 m优化为≥1.9 m后,既保证了铸坯质量又减少了铸坯损失。
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李其荣;
浦俭英;
怯喜周;
吴桂兰;
袁鹏;
周晓俊
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摘要:
针对Al-Si-Mg-Mn合金型材中发现有异物掉落缺陷的问题,采用光学显微镜、扫描电镜及EDS分析研究缺陷的形貌和组织。研究结果表明:该异物为氧化铝夹杂,是由于在熔炼和铸造过程当中,铝合金熔体表面与空气接触,并重复发生高温氧化反应而形成氧化膜,这些氧化薄膜浮在熔体表面,不分解且不易溶于熔体,当操作不当时,浮在熔体表面的氧化皮会被卷入熔体内,最后留在铸锭中,形成氧化铝夹杂。
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徐元铭;
张书明;
贺天鹏;
刘新灵;
常夏源
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摘要:
研究FGH96粉末高温合金中夹杂物对低周疲劳寿命的影响,提出基于损伤力学理论的低周裂纹萌生寿命预测模型,在建立损伤演化方程后提出损伤表征参数。对含夹杂物和不含夹杂物的粉末高温合金试样在530°C和600°C下进行疲劳试验,并对具有椭圆形、半椭圆形、多边形和条形表面/亚表面夹杂物的试样进行模型验证,然后通过有限元模拟进行应力分析,并计算预测寿命。结果表明,预测寿命和实验寿命之间具有令人满意的一致性。
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翟婷;
赵雪芬;
丁生虎
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摘要:
针对点热源作用下,无限大十二次对称二维准晶基体和圆形弹性夹杂界面之间含多条裂纹的问题进行了研究。基于复变函数分区全纯理论、留数定理、广义Liouville定理、Riemann-Schwarz解析延拓定理及复应力函数奇性主部分析方法,获得了集中热源作用于准晶基体内任意一点时,准晶基体和圆形弹性夹杂内外温度场、声子场热应力的一般复势解。由此获得了含一条界面裂纹和两条界面裂纹时温度场以及声子场热应力的封闭形式解答,将所得结果与已有结果进行了对比,验证了该方法的有效性。最后通过数值算例分析了夹杂半径、点热源强度及裂纹角度对热应力和裂纹尖端热应力强度因子的影响规律。结果表明:随着热源强度的增大,裂纹尖端的声子场热应力也逐渐增大;随着裂纹角度的增大,裂纹尖端的声子场热应力强度因子变大;随着半径的增大,热应力强度因子的变化趋势越来越明显,并且取得的峰值越高,即裂纹角度和夹杂半径的增加,促进了裂纹的扩展。这些结论为准晶材料的结构设计和使用提供了科学依据。
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于飒;
张涛;
李忠波;
郑海明;
王英杰
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摘要:
针对Q420GJDZ35特厚板控轧态厚度方向性能不合格问题,结合金相检验、扫描电镜等手段,对Z向拉伸断口形貌及断口处夹杂物、组织进行了分析。结果发现,导致Q420GJDZ35特厚板厚度方向性能不合格主要原因是钢板厚度1/2处存在严重组织偏析,白点及Mn S夹杂、Nb、Ti块状夹杂。通过降低钢中S、H含量,加强板坯浇铸速度及钢水过热度,优化加热工艺及控轧控冷工艺等措施,厚度方向性能得到大幅改善。
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陈浩明;
闫光龙;
郭彬;
赵立波;
陈文辉;
侯永利;
李周波
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摘要:
为研究热轧卷板质量对HFW焊管成型及焊接的影响,从热轧卷板成分、组织、几何尺寸、外观及纵剪质量等方面进行了分析。结果表明,卷板的成分、带状组织及夹杂物直接影响HFW焊管的可焊性及性能;卷板的宽度、厚度等几何尺寸不但影响成型焊接质量,而且影响焊道毛刺的清除质量;卷板的镰刀弯、波浪弯等外观缺欠影响焊管成型和焊接稳定性,容易导致焊接缺陷的发生;卷板纵剪断面质量也直接影响焊接的质量。针对以上影响因素,从卷板冶炼、轧制及纵剪工艺等方面制定改进措施,从而为高频焊管焊接提供焊接性、纯净度、尺寸精度、外观质量优异的卷板原料,以提升焊管成型和焊接的质量。
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张震;
赵玉山;
黄筑平
- 《祝贺郑哲敏先生八十华诞应用力学报告会》
| 2004年
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摘要:
近年来,界面粘结性能对粒子填充复合材料宏观力学行为的重要影响已受到了相当的关注.文献中已提出了多种用来模拟夹杂与基体之间粘结性能的模型,其中最常见的是所谓的"线性弹簧弱界面模型".然而,由于在该模型中界面层是没有厚度的,因此,当界面的法向应力为负时,夹杂与基体将会相互嵌入,这显然是不合理的.指出了以往文献中所存在的这种不合理性,并对夹杂附近的应力场进行了计算,得到了较为真实的,与"线性弹簧弱界面模型"完全不同的应力分布.
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张彩东;
丁培道
- 《海峡两岸第二届工程材料研讨会》
| 2004年
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摘要:
本文采用酸浸实验、常规金相实验和能谱分析实验等方法,研究了304不锈钢快速凝固铸带的低倍组织、夹杂、枝晶形貌和奥氏体晶粒及表面裂纹情况,测量了铸带的凝固速度及奥氏体晶粒度.实验表明:试样没有明显的疏松和偏析,但存在分层现象;铸带中夹杂很少而且很小;铸带的奥氏体晶粒度都约在8级以下;铸带组织中细长柱状晶区的二次枝晶间距为8~11μm,短粗柱状晶区的二次枝晶间距为11~16.8μm.相对应的凝固速度分别为7.1×103K/s和2.4×103K/s;成分的变化可能是产生裂纹的原因之一。
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任广东;
田跃峰
- 《第六届表面工程技术学术论坛》
| 2008年
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摘要:
传统的镀铬工艺,由于其本身的特点,尤其是在电镀大型工件和形状复杂零件时,镀层容易产生缺陷和疵病,良品率不高。通过对较大零件内孔镀硬铬的工艺过程及产生缺陷和疵病情况的考察研究,以及产生缺陷和疵病的可能原因分析探讨,提出了避免硬铬镀层产生缺陷和疵病的解决措施。实际措施实施结果证明:原因分析正确,所提措施科学合理,实施后硬铬镀层质量有较大提高。
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任广东;
田跃峰
- 《第六届表面工程技术学术论坛》
| 2008年
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摘要:
传统的镀铬工艺,由于其本身的特点,尤其是在电镀大型工件和形状复杂零件时,镀层容易产生缺陷和疵病,良品率不高。通过对较大零件内孔镀硬铬的工艺过程及产生缺陷和疵病情况的考察研究,以及产生缺陷和疵病的可能原因分析探讨,提出了避免硬铬镀层产生缺陷和疵病的解决措施。实际措施实施结果证明:原因分析正确,所提措施科学合理,实施后硬铬镀层质量有较大提高。