大型高炉
大型高炉的相关文献在1985年到2022年内共计530篇,主要集中在冶金工业、化学工业、工业经济
等领域,其中期刊论文319篇、会议论文33篇、专利文献87435篇;相关期刊118种,包括鞍钢技术、包钢科技、河北冶金等;
相关会议20种,包括2015年炼铁共性技术研讨会、北京金属学会第八届冶金年会、第八届(2011)中国钢铁年会等;大型高炉的相关文献由1031位作者贡献,包括李鹏、周文胜、李向伟等。
大型高炉—发文量
专利文献>
论文:87435篇
占比:99.60%
总计:87787篇
大型高炉
-研究学者
- 李鹏
- 周文胜
- 李向伟
- 刘极峰
- 唐顺兵
- 尹腾
- 张庆喜
- 张建鹏
- 杨小兰
- 张文庆
- 张辉
- 李树彬
- 舒文虎
- 董汉东
- 邹德胜
- 陆隆文
- 刘晓军
- 姜利
- 张守喜
- 张志刚
- 李健伟
- 李国明
- 李涛
- 杨佳龙
- 梁建华
- 王永磊
- 王运国
- 谢明辉
- 赵新民
- 马辉
- 任伟
- 刘宝奎
- 刘庆涛
- 刘志朝
- 周国钱
- 周建春
- 周江
- 安志庆
- 宋木森
- 崔润
- 张伟
- 张志军
- 张立国
- 张远祥
- 朱建伟
- 李仲
- 李夯为
- 李建辉
- 李爱锋
- 李胜强
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王光亮
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摘要:
本钢北营新2号高炉通过加强原料管理、优化上下部制度及日常操作管理,炉况顺行改善,矿批重逐渐增加至100 t/批,焦比由400 kg/t降低至370 kg/t以下,并且其利用系数由2.23 t/(m^(3).d)提高至2.547 t/(m^(3).d),高炉实现高效、低耗冶炼。
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姚怀伟;
李天喜;
史立旗;
李鹏;
黄梦林
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摘要:
通过合理配煤,优化工艺指标,尤其是对配煤水分和煤饼堆密度的控制,避免了过捣固问题。同时通过加强焦炉操作管理,捣固工艺生产的焦炭完全可以满足2000m^(3)以上大型高炉的生产需求。
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肖扬武;
向道源;
郎黔
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摘要:
对水钢四号高炉生产实践中,两个铁口之间铁水温度有规律性差异现象作出分析和总结,通过采取改善入炉原燃料质量,调整风口长度、凤口面积,上、下部调剂相结合,用锰矿洗炉等一系列措施,两铁口炉温趋于一致,四号高炉取得了较好的技术经济指标。
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高靖文;
渠世平;
闫风;
曲云玉;
武永平;
高瑞平;
罗海泉
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摘要:
文章对包钢4150 m^(3)高炉降低工序能耗生产实践进行了分析和总结。通过强化入炉炉料质量的管理、加强余热余电回收、节能技术改造以及强化节能管理工作,降低动力消耗,充分利用二次能源,2021年铁水工序能耗较2020年降低9.26 kgce/t,取得了较好的经济效益。
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张正好;
杨佳龙;
韩宏松
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摘要:
渣铁处理系统是高炉六大系统的重要组成之一,一般由渣铁沟系统、泥炮、开口机、行车、渣处理系统及相应的除尘系统、辅助机械组成,广义上也可以包含铁水罐。其主要功能是将冶炼形成的铁水和炉渣及时排出,同时为炉料的顺利下降提供空间,使得高炉冶炼过程得以平稳顺利进行。同时,随着企业管理的不断细化,该系统还逐渐担负起提供温度尽可能高的铁水的任务,与此对应的炉前作业也占据了高炉日常作业量的主要部分。
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刘卫健;
韩啸;
李钦晓;
闵良建;
黄俊;
陆剑;
无
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摘要:
获奖情况:2022年中国安装协会科学技术进步奖二等奖一、成果研究背景随着建筑业的飞速发展,传统建造模式已满足不了现代化建设的要求,推动建筑业数字化转型,营造良好数字生态,是国家“十四五”战略主要目标之一。传统高炉建造因管理水平低而暴露出的集成度低、工期长,资源消耗较高、施工人员多,施工环境复杂、安全管控难度大,环境污染大等问题亟待解决,为此公司针对高炉建造的现状.
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龚国兴;
卢立香;
陈荣林;
余维勇;
邓爽;
陆剑;
李震;
孙芸波;
张建刚;
许志嘉;
无
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摘要:
获奖情况:2022年中国安装协会科学技术进步奖二等奖一、成果研究背景大型高炉炉壳是一种特种冶金设备,常见板厚介于40mm~100mm,材质为低合金高强度钢,可焊性较差,焊接时易产生冷裂纹。在宝冶原有的炉壳焊接工艺中,横缝、立缝早期都以二氧化碳气体保护焊为主,在长期半自动焊接推广应用中,凸显出质量不可控、焊工劳动强度大、防风措施多、生产效率低、施工工期长、安全管控难度大、施工人员多、环境污染大等问题.
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邹德胜;
王光亮
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摘要:
通过对高炉冶炼原理及本钢北营大高炉历年的操作制度、操作参数进行分析,借鉴同类型高炉的成功经验,北营大高炉生产操作技术取得了很大进步,高炉在入炉矿品位下降、硫负荷升高的条件下,经济指标大幅提升,实现了低碳高效冶炼.
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徐万仁;
张龙来;
毛晓明;
朱锦明;
刘开华
- 《2014年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会》
| 2014年
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摘要:
基于宝钢1号高炉近年来炉底温度变化、炉缸侧壁温度变化和炉缸侵蚀控制的操作实绩,研究了炉缸侧壁侵蚀与炉芯透液性的关系,分析了炉芯透液性下降的原因,并论述了改善炉芯透液性和控制侧壁温度升高的措施及效果.生产实践表明,炉芯透液性变差是造成侧壁温度升高和侵蚀的重要原因.高炉正常生产中应高度重视和监视炉缸状态的变化,及早采取措施,保持炉芯焦良好透液性,以使炉缸铁水流动和出渣铁作业正常,抑制炉底温度下降和防止侧壁温度快速升高.
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杨毅;
沈龙龙
- 《2015年炼铁共性技术研讨会》
| 2015年
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摘要:
马钢A炉为了能保证高炉炉况的长期稳定顺行,完成公司下达的指标,根据自身的特点,调整装料制度、送风制度、炉缸状态,以达到高炉煤气流的合理稳定分布,取得良好的经济技术指标.
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杨毅;
沈龙龙
- 《2015年炼铁共性技术研讨会》
| 2015年
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摘要:
马钢A炉为了能保证高炉炉况的长期稳定顺行,完成公司下达的指标,根据自身的特点,调整装料制度、送风制度、炉缸状态,以达到高炉煤气流的合理稳定分布,取得良好的经济技术指标.
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杨毅;
沈龙龙
- 《2015年炼铁共性技术研讨会》
| 2015年
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摘要:
马钢A炉为了能保证高炉炉况的长期稳定顺行,完成公司下达的指标,根据自身的特点,调整装料制度、送风制度、炉缸状态,以达到高炉煤气流的合理稳定分布,取得良好的经济技术指标.