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大位移井

大位移井的相关文献在1995年到2022年内共计738篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、建筑科学 等领域,其中期刊论文645篇、会议论文44篇、专利文献77317篇;相关期刊158种,包括长江大学学报(自然版)理工卷、西部探矿工程、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议28种,包括2015年度钻井技术研讨会暨第十五届石油钻井院(所)长会议、中海油田服务股份有限公司油田技术事业部2015年科技论文报告会、中国石油学会2010年固井技术研讨会等;大位移井的相关文献由1559位作者贡献,包括高德利、张武辇、汪志明等。

大位移井—发文量

期刊论文>

论文:645 占比:0.83%

会议论文>

论文:44 占比:0.06%

专利文献>

论文:77317 占比:99.12%

总计:78006篇

大位移井—发文趋势图

大位移井

-研究学者

  • 高德利
  • 张武辇
  • 汪志明
  • 鲁港
  • 付建红
  • 和鹏飞
  • 张伟国
  • 郭晓乐
  • 张明江
  • 黄文君
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 刘永峰; 朱娜; 高德利; 左坤; 于立国; 黄文君
    • 摘要: 井眼净化是南海东部大位移井钻井过程中关键的问题之一,而全井筒岩屑床的动态模拟对提高井眼净化效果有重要意义。鉴于此,在两层动态岩屑床运移模型的基础上,结合扩散方程完善了上下两层质量交换的计算方法,模拟了全井筒岩屑床的动态分布。结合岩屑床破坏器对扩散系数的影响,模拟了不同岩屑床个数和间距对井眼净化的影响,并对连续循环系统的使用效果进行了评价。研究结果表明:岩屑在井筒中呈波浪式分布;随着岩屑床破坏器数量的增加,井眼净化效果越好;但是当岩屑床破坏器数量大于6个时,继续增加数量对井眼净化效果的影响不大,建议岩屑床破坏器放置的个数为6个;随着岩屑床破坏器间距的增加,井眼净化效果减弱,建议岩屑床破坏器放置的间隔为9根钻杆。研究结果可为大位移井井眼净化作业提供技术支持。
    • 杨玉贵; 刘兆年; 冯桓榰
    • 摘要: 东非K油田探井钻井井下情况极其复杂,常规定性钻井工程风险评价方法不能定量预测井下事故发生概率,不能满足该区未来大位移井的钻井要求。在定性分析该区主要钻井风险的基础上,采用含可信度的地层压力评估方法及钻井工程风险概率评价方法,进一步确定湖区大位移井钻井主要地质风险与工程风险,优化大位移井钻井方案设计。针对下部复杂地层坍塌压力高,缩颈、垮塌及漏失共存的难题,通过钻井液关键性能及施工参数分析,提出井底ECD控制技术措施,确保下部井眼清洁和井壁稳定。大位移井钻井风险定量分析及控制关键技术可先从设计上定量化描述钻井风险,为优化方案设计及规避现场作业风险奠定基础,对未来湖区安全、高效钻井具有重要意义。
    • 袁毅章; 宋闯; 刘鹏; 刘亮; 李永若
    • 摘要: 渤中C油田位于渤海湾南部海域,油田主力产层为明化镇组下段,在该区块钻井过程中,不同程度地出现包括遇阻遇卡、频繁憋压、抬钻具、缩径等复杂情况,甚至出现多起卡钻埋钻具等严重事故,造成巨大经济损失。因此,选取该区块某起典型的卡钻事故,从地应力、岩石理化性质、钻机能力及设备、井眼轨迹等方面,深入分析总结该区块卡钻事故发生的原因和机理。并提出了优化改进的措施和处理方法:对井眼轨迹复杂的井段、频繁阻卡及蹩扭矩或憋泵的井段加强监控,确保反向活动空间;在倒划眼作业中,适当进行循环;加强深井环空清洁工作等,为该区块安全高效开发提供指导。
    • 张斌
    • 摘要: 南海导管架平台在设计井身结构时第一层管柱为隔水导管,隔水导管下入后在海浪影响下会出现导管晃动并发出声响的情况,在晃动剧烈的情况下会影响井口装置的稳定,对生产作业造成风险。笔者对某导管架平台进行调研,针对该平台隔水导管及井口装置晃动现象进行分析,根据分析结果提出对应措施,为后续导管架平台下隔水导管后减轻导管晃动提供一定的借鉴作用。
    • 于天巍
    • 摘要: 随着老油田的深入开发,运用特殊技术将以往无法钻达的储层打开利用,成为老油田挖潜剩余油的重要途径之一。介绍了为挖潜地面障碍物(大型湖泊、高大建筑物等)下的剩余油,所需的大斜度、大位移井施工技术。但是,该井型存在轨迹控制难度大、造斜率要求高、钻井液携砂返砂难度大、井下安全风险系数高等难点,通过纸上轨迹数据设计、防碰绕障预判、工程措施制定、钻井液性能优化等措施,安全高效完成了SX5056大斜度井的施工。对现场技术方案进行了总结,可以有效指导今后大斜度井的施工。
    • 王赞; 王晓琪; 陈立强; 吴占民; 孙雷
    • 摘要: 渤海油田是我国海上油气增储上产的重要支撑。针对渤海油田地质条件复杂、多套压力系统并存、井壁稳定性差、钻井作业风险高、低效井综合治理难度大等难题,以安全钻井作业为准则,开展基于井壁稳定性研究的大位移井极限延伸技术、高效利用槽口的单筒双井技术、缩减套管层次与尺寸的井筒瘦身技术、防腐管材动态综合分析优化技术、基于决策树模型的精细化侧钻技术等钻井提速提效创新技术体系分析研究,并成功应用于现场。展望了渤海油田钻井降本增效技术未来发展趋势,为渤海油田高效开发提供技术参考与借鉴。
    • 朱胜
    • 摘要: 在无空余槽口的情况下,选择产能衰竭的老井进行井眼处置,然后依托现有导管架设施侧钻定向井或大位移井,可以经济有效地开发海上现有油气田周边小构造。考虑侧钻过程中摩阻扭矩是制约侧钻井眼延伸极限的关键因素,通过设计最优化的井眼轨迹、选择最佳侧钻方案、最大限度地处置好老井眼以获得最佳侧钻位置,是降低侧钻井钻完井期间摩阻扭矩和钻机负荷的关键,也是保证侧钻深井或大位移井安全、高效完成的关键。东海地区通过开展侧钻前老井眼处置相关的技术研究,优选侧钻方案,优化老井处置过程中套管切割位置和套管打捞施工工艺,优选和加工打捞工具,成功利用两口产能枯竭的井进行老井眼处置再利用,钻成了两口超深大位移井。通过老井眼处置再利用,为东海打捞回收长距离、大尺寸套管作业积累了丰富的作业经验,形成了成套的东海老井眼套管处置新技术,为东海今后利用老井槽侧钻调整井积累了宝贵的技术经验。
    • 谢昊; 张文星; 王晓薇; 董婧璇; 余沐曦; 郑梦琪
    • 摘要: 大位移井钻井过程中普遍存在钻进扭矩高、井眼清洁差等问题,因此降低井筒摩阻,防止岩屑床堆积是实现大位移井安全作业的关键。渤海南部K油田勘探初期以浅层大位移井为主,相比常规大位移井具有地层泥质胶结疏松、钻井液滤失严重、岩屑产出量大等特征,进而导致井眼清洁、井壁失稳、井筒摩阻等问题进一步恶化。针对K油田开发难点,提出了强抑制钻井液流变性控制技术、浅层大位移井高效润滑技术、疏松地层井眼塑形技术,优化了现有水基钻井液,对现场作业具有重要意义。
    • 江任开; 程佳; 李莉娟; 孙常伟; 谷悦
    • 摘要: X井在生产过程中出现了许多难题,本文从地层原油流体特征及电泵运行参数分析入手,总结大位移井井筒段塞流动特征及出气规律,摸索出了一套适用于水下井口高频间歇出气的电泵井生产运行管理办法,保障了现场油井的正常运行,也为水下井口大段塞流电泵生产管理提供了借鉴。
    • 雷克
    • 摘要: 海上某油田大位移定向井井斜角大,12-1/4"井眼稳斜80°,水垂比大于2.5,导致管柱摩阻和扭矩大幅度增加及井眼清洁困难;且测深超过5000 m,钻井时间长,裸眼受钻井液浸泡时间长,容易引发井下复杂事故问题。针对以上技术难点,研究出了一种适合于大位移井的油基钻井液体系,该体系具有良好的流变性、抑制性及润滑性能,能够满足大位移井钻井作业中的密度调控、ECD调控、井眼清洁及扭矩调控要求,并在实际应用中取得了良好的作业效果。
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