喷吹煤粉
喷吹煤粉的相关文献在1975年到2023年内共计312篇,主要集中在冶金工业、化学工业、社会科学丛书、文集、连续性出版物
等领域,其中期刊论文117篇、会议论文55篇、专利文献256848篇;相关期刊59种,包括北京科技大学学报、东北大学学报(自然科学版)、煤炭学报等;
相关会议28种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、北京高教学会实验室工作研究会2014年度学术年会、2014年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会等;喷吹煤粉的相关文献由802位作者贡献,包括张建良、沈峰满、王宏强等。
喷吹煤粉—发文量
专利文献>
论文:256848篇
占比:99.93%
总计:257020篇
喷吹煤粉
-研究学者
- 张建良
- 沈峰满
- 王宏强
- 姜鑫
- 张立国
- 张伟
- 郑海燕
- 高强健
- 任伟
- 刘仁生
- 吴刚生
- 庞清海
- 张昭贵
- 沈岩松
- 白文广
- 何志军
- 叶才彦
- 徐万仁
- 湛燕
- 王广伟
- 相冬文
- 竺维春
- ZHANG Jian-liang
- 全荣
- 吴铿
- 张联兵
- 徐润生
- 房连增
- 江治飞
- 湛文龙
- 王再义
- 王冬青
- 王海洋
- 王相力
- 祁成林
- 邓伟
- 郭天永
- 颜新
- WANG Guang-wei
- WANG Hai-yang
- XU Run-sheng
- 丁智敏
- 何英杰
- 刘小杰
- 刘德楼
- 刘文运
- 刘新斌
- 刘玉明
- 吕庆
- 吴小军
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段静涛;
曹辉
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摘要:
日钢炼铁厂为降低生产成本,在高炉喷煤系统添加轻烧白云石粉作为助燃剂。介绍了助燃剂的添加方式和系统工艺。喷煤系统添加助燃剂后,明显改善煤粉燃烧的动力学条件,添加2.5%的助燃剂,吨铁煤比提高6~8kg。煤比提高后,入炉焦比降低,富氧率提高,降低了高炉燃耗。
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王昱;
邹冲;
李建云;
刘智伟;
赵俊学;
王伟安
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摘要:
将冶金油泥与煤粉混合用于高炉喷吹可实现油泥资源化利用,提高煤粉燃烧效率.通过TG-MS研究了高炉喷吹煤粉添加污泥后的燃烧特性与气体释放特征,探究油泥有机组分和无机组分对高炉喷吹煤粉燃烧过程的影响.多种检测手段系统考察了油泥的理化性质,并通过TG-MS研究了高炉喷吹煤粉添加污泥后的燃烧特性与气体释放特征.结果 表明,油泥组成主要为润滑油等有机物和以Fe2O3为主要成分的无机物,其粒度主要集中在0.7~3 μm,孔隙发达且多为介孔.添加油泥可以降低煤粉的着火温度和最大燃烧速率对应的温度,从而改善反应性,同时提高燃烧过程的放热量,使燃料燃烧更加充分,但当油泥添加量过大时,对煤粉燃烧热量影响较低.动力学研究发现,油泥的添加会降低煤粉燃烧反应的活化能,从而使煤粉燃烧更易进行.
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施瑞盟;
张龙;
邹冲;
吴浩;
何江永;
高雅琪
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摘要:
低变质煤低温热解产物兰炭(半焦)用于高炉喷吹,可降低焦比,节约炼铁成本;但多数兰炭可磨性差,限制了其使用.以神木两种典型兰炭和两种喷吹煤为研究对象,分析比较了其破碎特征,采用XRF和XRD检测了兰炭和喷吹煤灰分中物相组成,采用SEM和氮气吸附法研究了兰炭和喷吹煤的破碎形貌和微观结构.结果 表明,喷吹煤的可磨性高于兰炭,烟煤可磨性最优;钙、硅含量与可磨性之间存在协同和抑制作用,即钙含量越多,可磨性越高,且钙元素主要以CaO形式存在,硅的作用则相反;喷吹煤表面致密平整,而兰炭表面孔隙结构发达.在球磨过程中,喷吹煤以体积粉碎为主,而兰炭则以表面粉碎为主,粉碎方式不同是两者可磨性差异大的主要原因.
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李琳;
戴宪涛;
李铁峰;
吕宏伟;
张敬现
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摘要:
分析制约莱钢1080 m3高炉入炉煤粉喷吹质量原因,重点针对系统温度、喷吹罐罐压、罐底流化调节、原煤配比等4项,采取规范上料操作、优化制粉操作、优化喷吹操作等有效措施,实现了小时喷吹误差<0.3 t,有效提升了入炉煤粉的喷吹质量.
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李铁峰;
矫涛;
王学龙;
王庆臣;
徐春玲
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摘要:
分析了制约莱钢高炉煤粉质量原因,创建并推行矛盾发展式原煤阶段把关模型,及时发现异常矛盾,精准执行阶段性矛盾预控方案和把关方案,有效提高了进厂原煤取样把关效率,实现了小时准确率喷吹误差平均<0.3 t/h.
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李琳;
范瑛莉;
徐爱波;
朱建;
刘金金
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摘要:
分析制约莱钢1080 m^3高炉入炉煤粉喷吹质量原因,重点针对系统温度、喷吹罐罐压、罐底流化调节、原煤配比4项,采取规范上料操作、优化制粉操作、优化喷吹操作等有效措施,实现了小时喷吹误差<0.3 t,有效提升了入炉煤粉的喷吹质量。
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刘吉志;
刘玉爱;
安仲鑫
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摘要:
广富集团2号450 m3高炉通过强化入炉原燃料质量管理,采取提高炉顶压力、装料制度调整、强化渣铁排放管理、提高风温、增加富氧等措施,确保了风量和喷吹煤粉量增加后的炉况稳定顺行,实现了增产降耗生产.
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周晓玉
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摘要:
煤粉的流动性和喷流性对高炉喷吹系统有重要的影响.文章采用Carr粉体特性评价方法,选取3种典型的喷吹煤种研究不同变质程度煤粉粒度对煤粉流动性指数和喷流性指数的影响.结果表明,低变质烟煤和高变质烟煤煤粉的流动性指数随煤粉粒度增大呈增大趋势,煤粉的喷流性指数则呈减小趋势,无烟煤粉的流动性指数和喷流性指数随粒径的变化趋势不明显;煤粉的流动性指数随变质程度的提高而呈减小的趋势;煤粉的喷流性指数一般随变质程度提高而呈增大的趋势.
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赵兴通;
何志军;
庞清海;
刘吉辉;
湛文龙;
张军红
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摘要:
为了提高高炉喷吹煤粉的燃烧率,研究了微波改性对煤粉燃烧率的影响.研究表明,低功率下微波的改性过程对煤粉组成影响较小,同时煤粉中的各物相在改性过程中较为稳定.无烟煤样品的燃烧率在改性后有所提高,当改性功率为264 W,改性时间为30 s时,改性煤粉的活化能相对原煤降低了8.35%,改性煤粉的燃烧率最高提高了8.99%.
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张淑会;
刘小杰;
吕庆;
张淑卿
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摘要:
高炉喷吹用煤在低温燃烧和风口条件下高温快速燃烧过程中氯元素的析出特性差别很大。为对比其差别,对煤燃烧过程中氯的析出机理进行了热力学分析,并试验研究了高炉喷吹用煤低温燃烧过程中氯的析出特性,分析了温度、时间和空气流量对其影响规律。结果表明,低温燃烧条件下,高炉喷吹用煤氯的析出率受温度影响显著。在300~600°C内随温度上升,氯的析出率迅速增加,600°C时,氯析出率高达90%。继续升温至800°C以上时,氯析出率有所减缓;随燃烧时间的延长,煤中氯析出率增大;在500~700°C固定温度下,煤粉燃烧过程中氯的析出属于零级反应,其析出的表观活化能Ea为6 691.1 k J/mol、频率因子k0=3.562;氯的析出率随空气流量的增加缓慢增加。高炉喷吹用煤粉在风口高温快速燃烧时氯的析出率仅在50%左右,远低于其在低温燃烧时氯的析出率。煤粉在高炉中燃烧时部分氯元素滞留在未燃煤粉中,故高炉生产建立煤粉中氯元素检测制度,并使用低氯煤进行喷吹。
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韩世星
- 《2017年低成本炼铁技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
目前,高炉处于大幅度压产时期,压产幅度超过实际最大产能的20%,压产后高炉喷吹煤粉量需求降低,喷煤站具备错峰用电制粉的条件.当前条件下,喷吹用烟煤的成本价为654.88元/t,冶金焦炭的成本价为721.29元/t,烟煤与焦炭的价格比为0.908,已经超过高炉喷吹煤粉的最高理论置换比,是否维持较高的喷煤比值得探讨.目前,高炉限产是通过减风、减氧、减煤来实现的,能否进一步减氧甚至停氧,高炉全风控煤操作是一个关系铁水制造成本的大问题,值得探讨.
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陈辉;
马泽军;
贾军民;
闫铁锋;
陈艳波;
郑朋超;
孙健;
武建龙;
王伟;
梁海龙;
竺维春
- 《2016年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
高炉喷吹用煤粉,一般来看是烟煤与无烟煤混合喷吹,喷吹煤粒度小于74μm的比例在70%~80%已被业界所接受并普遍使用.通过对不同粒度的无烟煤和烟煤“可磨性”的实验测定,认为国标GBT2565-1998所表征的“可磨”存在局限性:侧重于表达磨细的过程,而不能涵盖自原煤颗粒到1mm的破碎过程.本文在对不同粒级煤粉的可磨性进行检测分析的基础上,提出磨碎指数新概念,表征在即定的磨煤时间内,粗颗粒的煤粉破碎变化1mm粒级的可能性或难易程度,进磨机前的煤粉粒度可考虑6mm、12.5mm或25mm;煤粉的磨煤特性包括磨碎指数和磨细指数;考虑到生产实践中,高炉瓦斯灰中碳来自煤粉的比例很小(<10%),建议考虑放宽喷吹煤粉的粒度.
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Zhou Ping;
周萍;
Chen Q Zhou;
周谦;
Wu Dongling;
伍东玲;
Ma Haibo;
马海博;
Yan Hongjie;
闫红杰
- 《2016年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文基于Fluent软件结合自编程软件,在考虑煤粉和焦炭燃烧的影响的基础上,对回旋区形状和大小进行了预测.同时建立了高炉下部包括煤枪、直吹管、回旋区以及周围焦炭层的高炉喷煤燃烧三维数值仿真模型.利用所建立的模型研究高炉下部气固湍流流动以及煤粉和焦炭燃烧的特点,结果表明:回旋区成椭球形,且沿风口中心线近似成对称分布,煤气流在回旋区内沿逆时针做循环运动,且在回旋区末端存在一个高温区,最高温度为2334K.此外,粒径小于20um的煤粉在炉内可完全燃烧,同时小于70um的煤粉颗粒,其燃尽率受粒径影响较大,当煤粉粒径大于110um时,燃尽率稳定在20%左右.本研究在数值计算的基础上,利用虚拟现实技术对高炉喷煤过程行了可视化,将预测的回旋区三维形状、煤气流分布等细节进行了直观的呈现.数值仿真技术与虚拟现实技术相结合,将有助于技术人员和操作人员高效理解复杂物理过程,提升对高炉炼铁生产过程的认知度和把握度.
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Zhou Ping;
周萍;
Chen Q Zhou;
周谦;
Wu Dongling;
伍东玲;
Ma Haibo;
马海博;
Yan Hongjie;
闫红杰
- 《2016年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会》
| 2016年
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摘要:
本文基于Fluent软件结合自编程软件,在考虑煤粉和焦炭燃烧的影响的基础上,对回旋区形状和大小进行了预测.同时建立了高炉下部包括煤枪、直吹管、回旋区以及周围焦炭层的高炉喷煤燃烧三维数值仿真模型.利用所建立的模型研究高炉下部气固湍流流动以及煤粉和焦炭燃烧的特点,结果表明:回旋区成椭球形,且沿风口中心线近似成对称分布,煤气流在回旋区内沿逆时针做循环运动,且在回旋区末端存在一个高温区,最高温度为2334K.此外,粒径小于20um的煤粉在炉内可完全燃烧,同时小于70um的煤粉颗粒,其燃尽率受粒径影响较大,当煤粉粒径大于110um时,燃尽率稳定在20%左右.本研究在数值计算的基础上,利用虚拟现实技术对高炉喷煤过程行了可视化,将预测的回旋区三维形状、煤气流分布等细节进行了直观的呈现.数值仿真技术与虚拟现实技术相结合,将有助于技术人员和操作人员高效理解复杂物理过程,提升对高炉炼铁生产过程的认知度和把握度.