PI调节器
PI调节器的相关文献在1990年到2022年内共计295篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术
等领域,其中期刊论文252篇、会议论文20篇、专利文献3289404篇;相关期刊165种,包括机电工程技术、电测与仪表、电工技术学报等;
相关会议20种,包括中国电源学会第二十届学术年会、第十六届全国电气自动化与电控系统学术年会、第20届全国煤矿自动化与信息化学术会议暨第2届中国煤矿信息化与自动化高层论坛等;PI调节器的相关文献由710位作者贡献,包括杨俊莲、吕燕、宋学平等。
PI调节器—发文量
专利文献>
论文:3289404篇
占比:99.99%
总计:3289676篇
PI调节器
-研究学者
- 杨俊莲
- 吕燕
- 宋学平
- 张晓东
- 王玉斌
- 田召广
- 田素立
- 胡学芝
- 邢珊珊
- 高娜
- 鲁凯生
- *非凡
- 刘倩
- 刘彦呈
- 刘灿
- 刘辉臣
- 包芳泉
- 卫三民
- 厉吉文
- 周京华
- 唐穗欣
- 姜建国
- 孙培德
- 岑云峰
- 崔正永
- 张东升
- 张全柱
- 张凯
- 张勤进
- 张华强
- 张巧芬
- 张春
- 张永鑫
- 张莹
- 徐亚军
- 徐殿国
- 支宝威
- 景会成
- 曹翔
- 曾新然
- 朱俊杰
- 朱春晓
- 李侠
- 李俐
- 李正
- 李正熙
- 李泉
- 李翔
- 李鹏飞
- 杨磊
-
-
曾新然
-
-
摘要:
在普通双闭环直流调速系统中,只采用PI调节器进行串联校正的方法无法使系统进一步降低转速超调量。要抑制甚至不出现超调量并减少动态速降,可引入速度微分负反馈进行局部并联校正,使系统转速还未达到给定转速时ASR提前退出饱和状态,以此减少超调量甚至做到无超调,并可大幅度降低动态速降,缩短最大起动电流维持的时间。通过计算和系统仿真比较效果良好。
-
-
张成;
韩存;
任巍;
赵晋雷;
张啸;
张旭东
-
-
摘要:
以同步电机交直交变频调速系统为背景,利用混沌粒子群算法对系统中的部分PI调节器参数进行优化。通过一种混沌映射—动态整数Tent映射构造了一种伪随机序列生成方法,设计了一种粒子群算法的目标函数,能够直观地反映控制系统的阶跃响应性能指标。磁链调节仿真结果表明,利用混沌粒子群算法优化后的系统,其上升时间、调节时间、超调量分别比传统算法减少8.7%,32.5%,48.4%。现场运行情况表明,优化后的系统能够满足实际生产需要。
-
-
张同国;
高文进;
张冀;
高锦宏;
石超
-
-
摘要:
提出一种新型的基于DC/DC变换器的数字峰值电流控制策略,解决模拟电路中峰值电流控制存在的固有次谐波问题。以Boost升压DC/DC变换器为基础,分析了DC/DC变换器的Boost升压工作原理和峰值电流控制原理,对模拟电路峰值电流控制中存在的谐波进行分析,证明了峰值电流控制在占空比大于50%时存在的固有次谐波缺陷。针对该缺陷,提出了一种基于数字PI调节器实现峰值电流控制的控制策略,并通过使用Simulink仿真,搭建了内环基于PI调节器的峰值电流控制,外环电压环的双环控制模型,通过仿真结果显示,控制过程中在占空比大于50%时,电流能迅速达到稳定,且超调小于15%,未出现震荡现象,证明该数字峰值电流控制策略可靠有效。
-
-
曾新然
-
-
摘要:
直流双闭环调速系统是电力拖动自动控制系统中的重要组成部分,系统设计均采用工程设计方法.但因其过于公式化,且一些影响因素没有涵盖在内,在设计系统时容易忽略或没有深究这些因素对系统特性造成的影响,如反馈滤波效果与反馈信号响应等,使得滤波时间常数的选择既要考虑反馈信号的精度又要兼顾反馈信号的响应速度,还要考虑系统简化的约束条件以及其他因素.为此,文章作了深入分析和探究,导出了滤波时间常数选择公式.
-
-
赵英庆
-
-
摘要:
双馈异步风力发电机(DFIG)中,网侧变频器所采用的是基于比例积分控制规律(PI调节器)的电网电压定向矢量控制方法(VOC),无法抑制二倍频转矩脉动,对此,以三相电压不平衡为条件,构建DFIG组网侧变频器模型,并在基于PI调节器的VOC上探究比例谐振(PR)控制器的VOC以及基于比例积分谐振(PIR)控制器的VOC,然后根据基于1.5 MW的WDFIG模型进行系统的仿真验证,结果显示,基于PIR控制器的VOC能够有效抑制三相电压不平衡所产生的网侧变频器不对称运行.
-
-
张厚升;
朱胜杰;
邢雪宁;
杜钦君;
赵艳雷
-
-
摘要:
PI调节器是自动控制系统设计的一个重要环节.分析了PI调节器的两种不同传递函数形式、物理意义以及方波输入信号下的输入、输出特性.依据PI调节器的不同传递函数,分别构建了有、无积分限幅的PI调节器传递函数仿真模型.通过Simulink仿真,分析了这两个仿真模型的性能及其对自动控制系统的影响.采用带积分限幅的PI调节器仿真模型,验证了方波输入信号下PI调节器输入、输出特性的正确性.该PI调节器仿真模型对研究和设计自动控制系统具有参考价值.
-
-
-
-
-
高洋;
尹贻波;
徐润泽;
张朋;
赵凯
-
-
摘要:
随着机器人等新兴产业的迅速发展,对伺服驱动系统的性能提出了更高的要求。得益于效率高、体积小、功率密度高等性能优势,永磁同步电动机在伺服驱动系统中的应用越来越广泛。以STM32F103ZET6芯片为主控,完成了永磁同步电动机矢量控制系统的硬件电路及软件算法的设计、制作、调试。该系统的输入电源为220V单相交流电压源,通过变压、整流、滤波得到直流电压源,经三相逆变器输出三相交流电压源驱动永磁同步电动机,三相逆变器的控制信号由双闭环矢量控制算法产生。
-
-
包兴富;
陈津
- 《第四届全国海底光缆通信技术研讨会》
| 2017年
-
摘要:
通过比较分析电子负载设计方案的优、缺点,提出了基于ATMEL公司ATmega1281CPU,使用PI调节器控制高压大功率IGBT的导通量,实现恒压、恒流控制的电子负载方案.详细分析了工作原理,并实际进行了电路设计和调试,试验表明,在一定范围内,能精确实现恒压或恒流控制.
-
-
包兴富;
陈津
- 《第四届全国海底光缆通信技术研讨会》
| 2017年
-
摘要:
通过比较分析电子负载设计方案的优、缺点,提出了基于ATMEL公司ATmega1281CPU,使用PI调节器控制高压大功率IGBT的导通量,实现恒压、恒流控制的电子负载方案.详细分析了工作原理,并实际进行了电路设计和调试,试验表明,在一定范围内,能精确实现恒压或恒流控制.
-
-
包兴富;
陈津
- 《第四届全国海底光缆通信技术研讨会》
| 2017年
-
摘要:
通过比较分析电子负载设计方案的优、缺点,提出了基于ATMEL公司ATmega1281CPU,使用PI调节器控制高压大功率IGBT的导通量,实现恒压、恒流控制的电子负载方案.详细分析了工作原理,并实际进行了电路设计和调试,试验表明,在一定范围内,能精确实现恒压或恒流控制.
-
-
包兴富;
陈津
- 《第四届全国海底光缆通信技术研讨会》
| 2017年
-
摘要:
通过比较分析电子负载设计方案的优、缺点,提出了基于ATMEL公司ATmega1281CPU,使用PI调节器控制高压大功率IGBT的导通量,实现恒压、恒流控制的电子负载方案.详细分析了工作原理,并实际进行了电路设计和调试,试验表明,在一定范围内,能精确实现恒压或恒流控制.
-
-
-
-
-
-
-
石祥花;
许津铭;
钱强;
谢少军
- 《中国电源学会第二十届学术年会》
| 2013年
-
摘要:
3L-NPC半桥拓扑输入端为电容串联结构,由于电路非理想因素的存在,存在电容电压不均衡问题.本文首先分析传统PI调节器会破坏3L-NPC的自平衡特性,基于此,提出了两类均压控制策略:1)采用传统PI调节器,加入电容压差前馈或调制波直流分量反馈,以恢复3L-NPC自平衡特性;2)采用不破坏3L-NPC自平衡特性的调节器.为了提高逆变器的响应速度,提出了具备自平衡特性的双环控制方案,该方案不仅可以实现电容电压均衡及较快的响应速度,而且可以简化系统控制及降低系统成本.实验结果证明了理论分析的正确性.