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含氰废水

含氰废水的相关文献在1975年到2022年内共计783篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学工业、矿业工程 等领域,其中期刊论文457篇、会议论文39篇、专利文献272703篇;相关期刊219种,包括石油化工环境保护、黄金科学技术、黄金等; 相关会议36种,包括2017中国环境科学学会科学与技术年会、第五届黄金科学技术论坛、中国有色金属学会第十届青年学术论坛暨中国有色金属学会首届(2016)冶金反应工程学术年会等;含氰废水的相关文献由1516位作者贡献,包括刘强、李哲浩、迟崇哲等。

含氰废水—发文量

期刊论文>

论文:457 占比:0.17%

会议论文>

论文:39 占比:0.01%

专利文献>

论文:272703 占比:99.82%

总计:273199篇

含氰废水—发文趋势图

含氰废水

-研究学者

  • 刘强
  • 李哲浩
  • 迟崇哲
  • 薛文平
  • 高大明
  • 丁成
  • 兰新哲
  • 朱幸福
  • 李光胜
  • 陈艳波
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 陈艳波; 李光胜; 朱幸福
    • 摘要: 针对黄金冶炼企业氰化浸出产生的含氰废水,通过对离子解离、氧化和沉淀溶解特性的试验研究,初步掌握了主要金属络离子的解离特性和主要组成离子的氧化特性,以及处理过程中产生的主要沉淀的溶解特性。并基于此,提出了不同离子组成的含氰废水的几种相对可行的降氰方法和工艺,有效提高了试验研究效率。
    • 李名新; 李斌川; 陈建设; 刘奎仁; 韩庆
    • 摘要: 含氰废水绿色、低成本处理制约着黄金氰化企业的可持续发展。以锌板为牺牲阳极,采用电化学沉淀法处理含氰废水,考察了电流密度、pH和初始总氰化合物浓度对氰化物去除效果的影响。结合循环伏安法、pH_(pzc)、X射线衍射法、扫描电镜/能谱法和X射线光电子能谱法表征结果阐释氰化物去除机理。试验结果表明:在最佳条件下,工业含氰废水中总氰化合物、铜和铁去除率分别达到98%、91%和96%。游离氰化物主要以Zn(CN)_(2)形式进入电解沉淀渣中;Zn^(2+)发生置换和电化学还原,使得含氰废水中72%铜在阴极得到回收;铁主要形成Zn_(2)[Fe(CN)_(6)]进入电解沉淀渣中。
    • 高腾跃; 李光胜; 朱幸福; 陈艳波; 吉强
    • 摘要: 以胶东某黄金冶炼氰化浸出后废水为研究对象,采用酸化工艺对废水中的氰化物进行回收,利用脱气膜处理技术对酸化处理后废水进行深度脱氰处理,同时对比研究了铁盐沉淀工艺的深度处理效果。结果表明,脱气膜处理工艺对酸化后废水中的游离氰具有较好的处理效果,处理后废水中游离氰化物含量可降至5 mg/L以下,结合铁盐沉淀工艺可将流出液中的总氰降至50 mg/L以下,满足氰化尾渣洗涤用水生产要求。
    • 周世杰; 李维超; 刘文刚; 翟菊斌
    • 摘要: 氰化提金工艺产生的含氰废水中多含有金属氰络离子,其会消耗额外的氰化物,进而影响生产工艺指标。研究以聚丙烯纤维为基体,制备了酰基化强碱性离子交换纤维(ASA-IEF),并考察了其对废水中金属氰络离子的去除性能。ASA-IEF的最优制备条件为反应时间4 h、反应温度30°C、三氯乙酰氯与苯乙烯摩尔比1∶1.2。在此条件下,纤维增重率44.0%左右。动态吸附试验表明:在水流速度为15.0 mL/min时取得了最佳吸附效果;温度升高,提高了ASA-IEF表面活性基团的吸附能力。采用ASA-IEF处理含氰废水,当其用量为8 g时,氰化物去除效果较好。研究制备的ASA-IEF可为含氰废水中氰化物和有价组分的回收提供一种解决办法。
    • 刘影; 邱陆明; 崔崇龙; 迟崇哲; 降向正
    • 摘要: 以某黄金冶炼企业含高浓度铁氰络合物和铜氰络合物的氰化尾渣洗涤水为处理对象,采用“酸化沉铜—亚铁盐沉氰—中和”和“硫化沉铜—亚铁盐沉氰—中和”工艺对洗涤水中氰化物进行净化,对最佳试验参数进行考察,并对2种工艺进行对比。在最佳条件下,2种工艺最终处理后洗涤水中总氰化合物质量浓度低于50 mg/L,铜质量浓度低于20 mg/L,铁质量浓度低于50 mg/L,达到洗涤回用水质要求。2种工艺均可实现铁氰络合物和铜氰络合物的高效分离,回收有价金属铜的同时,深度去除废水中氰化物,但工艺需严格控制反应条件,对反应设备和管理要求较高。
    • 单召勇; 杨海江; 刘旭坤; 朱宗波
    • 摘要: 某黄金冶炼公司针对氰化尾渣无害化处理过程中产生的高浓度含氰废水特点,对传统因科法进行改进,研发了铜盐沉淀法,并对试验条件进行了优化。试验确定的最佳条件为:焦亚硫酸钠用量5.0 g/L、五水硫酸铜用量25 g/L、pH值控制在6~8、反应时间10~30 min,处理后的废水满足循环用水要求,即总氰化合物质量浓度<10 mg/L。该方法弥补了传统因科法无法处理硫氰酸盐含量较高含氰废水的缺点,实现了高浓度含氰废水的快速、高效净化处理,除氰效果显著,为含氰废水无害化处理提供了技术支持。
    • 王小兵; 陈覃
    • 摘要: 部分有机溶剂和化学合成原料在生产时会产生含氰有机废水,氰化物是环保严控的有毒危废品,需要处理达标才能排放。本文以某化工厂的高含氰高氨氮有机废水预处理为例,分析该化工厂的高含氰高氨氮工业废水的预处理方案及其主要工艺构筑物。研究表明,含氰、含氨氮废水经过次氯酸钠氧化+亚硫酸氢钠脱氯预处理,可降低CN^(-)、NH^(ˉ)N及游离氯浓度,达到纳管标准后送至园区工业废水处理厂集中处理。该项目处理规模为550 m^(3)/d,吨水投资约9736元/m^(3),吨水占地面积为1.18 m^(2)/m^(3)。
    • 张建元; 李名新; 王洪凯; 孙宏志; 顾维鹏
    • 摘要: 针对某黄金冶炼企业酸化渣中铜的回收进行研究,提出利用含氰废水浸出酸化渣中的铜.通过控制浸出条件(浸出温度、初始pH和浸出时间)以抑制锌、铁浸出,达到溶液净化的目的,便于后续铜的富集与回收.利用热力学计算和浸出试验相结合,研究酸化渣中铜的浸出和锌、铁净化反应路径.热力学计算结果表明:在碱性条件下,当n(总氰化合物)/n(Cu)=1.71时,硫氰化亚铜被游离氰化物络合全部转化为Cu-CN络合物;当n(总氰化合物)/n(Cu)=5.0时,与锌络合的氰化物被铜全部占据形成Cu-CN络合物.在浸出温度333.15 K,初始pH值11.0,浸出时间120 min和液固比100:1的条件下,铜浸出率可达99.72%;浸出液中锌和铁质量浓度几乎为零,二者主要以Na2 Zn3[Fe(CN)6]2沉淀形式进入浸出渣中.
    • 王文强; 伊山廷; 赵义峰
    • 摘要: 针对金银湿法冶炼过程产生的含氰尾渣,山东黄金某冶炼厂采用板框洗涤的方法去除尾渣中有毒物质,使尾渣达到相关国家标准.但洗涤过程会产生的含有害物质的废水,经研究,使用硫酸亚铁沉淀联用双氧水氧化的水处理方法效果较好.该方法将亚铁氰络合物和简单氰化物分别处理,具有适用范围广、适应性强、操作简单等优点.
    • 卞小冬
    • 摘要: 氰化法处理的氰渣属于危险废物,企业需对含氰的氰渣进行处理或者委托有资质的下游企业进行处理,某黄金精炼厂采用洗涤法处理氰渣,将氰渣中的氰转移到洗水中,本试验研究了一种处理含氰废水的方法,采用酸化法 + 因科法,能够将含氰废水中的总氰处理至10 mg/l以下,从而保证了洗水的循环使用,该方法工艺简单,成本较低且指标稳定,为氰渣洗涤工艺的稳定运行提供了良好的技术支撑。
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