变换系统
变换系统的相关文献在1977年到2022年内共计972篇,主要集中在化学工业、电工技术、无线电电子学、电信技术
等领域,其中期刊论文182篇、会议论文18篇、专利文献3753461篇;相关期刊59种,包括电力电子技术、大氮肥、气体净化等;
相关会议16种,包括第二十四届全国煤化工、化肥甲醇行业发展技术年会、第二十三届全国煤化工、化肥、甲醇行业发展技术年会、第二十一届全国大型合成氨装置技术年会等;变换系统的相关文献由1811位作者贡献,包括方烈义、罗强、吕华伟等。
变换系统—发文量
专利文献>
论文:3753461篇
占比:99.99%
总计:3753661篇
变换系统
-研究学者
- 方烈义
- 罗强
- 吕华伟
- 张允超
- 林元
- 张秀红
- 俞秀峰
- 刘建国
- 张伟强
- 刘腾
- 孙冠群
- 庄加才
- 徐君
- 金伟祥
- 陈鹏
- 黄晓敏
- 嘉藤贵洋
- 陈劲松
- 刁乃哲
- 刘杰
- 刘红
- 周俊
- 唐乐
- 孙先瑞
- 宋崇辉
- 崔雨晴
- 应建平
- 方倩
- 曹亚明
- 林官秋
- 沈捷
- 泉喜久夫
- 王伟华
- 王广柱
- 王新宇
- 王超
- 甘鸿坚
- 石磊
- 罗安
- 闫慧
- 陆城
- 陈立
- 乔理峰
- 关根一郎
- 刘亮
- 加藤浩和
- 叶俊
- 奥田达也
- 孙帅
- 张怡
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苏炼
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摘要:
某公司2×500 kt/a合成氨装置煤气化系统采用BGL固定床熔渣气化工艺,所产粗煤气具有高CO含量、含油、含尘、低水气比的特点,这种粗煤气进入变换系统极易发生强烈的甲烷化副反应并放出大量的热,且粗煤气中的焦油易造成催化剂表面积炭,影响系统的稳定运行及催化剂的使用寿命。因此,选择适宜的变换催化剂是保证系统长周期稳定运行的关键。通过对BGL气化工艺特点和QDB-05钴钼系耐硫变换催化剂性能进行深入研究,以及与国内常用变换催化剂性能进行比对,2014年开车以来变换系统第一变换炉均选用QDB-05钴钼系耐硫变换催化剂。总结与分析QDB-05钴钼系耐硫变换催化剂的应用情况,认为QDB-05催化剂选用预硫化态比选用氧化态更好,并针对QDB-05钴钼系耐硫变换催化剂应用过程中出现的催化剂床层温度波动、粗煤气带水、催化剂反硫化等问题提出了操作建议。
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王江涛;
曹真真;
孟雪
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摘要:
以气流床加压气化工艺等为龙头的甲醇装置,其盈利能力主要受甲醇产品市场价格的影响,就近年来甲醇和液氨的市场形势来说,甲醇装置盈利能力远低于同等规模的合成氨装置。为此,利用1套闲置的醇氨联产国产化合成氨装置,以某600 kt/a煤制甲醇装置转产400 kt/a合成氨+230 kt/a甲醇为例,对甲醇生产线转合成氨生产线的工艺改造方案及工艺路线进行研究。基于整套装置物料平衡的理论基础,并据改造后各工序设备负荷提升数据,提出对甲醇装置未变换线进行改造(新增变换炉提高粗合成气变换的比例,变换气配部分未变换气经低温甲醇系统净化后作为甲醇合成原料气,原全变换线的变换气经低温甲醇系统净化后作为氨合成原料气)、对低温甲醇洗系统进行扩产改造、对空分装置进行增设中压氮气系统的改造等;研究表明,该工艺路线技术可行性高,经济效益明显,可在不新增原料煤、燃料煤和公用工程消耗的情况下构建“一头两尾”的柔性生产模式,依据市场和产品盈利情况进行生产调节,利于实现企业效益的最大化。
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赵阳;
袁帅
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摘要:
安阳化学工业集团有限责任公司第二套合成氨/尿素装置中串低变换工艺系统中,水加热器的作用是使中变炉出口气与热水泵出口热水在此完成换热,以降低中变炉出口气温度使其达到进低变炉的要求。2019—2020年变换系统水加热器频繁发生泄漏,泄漏的热水带入低变炉后造成低变催化剂活性下降,对系统生产负荷影响很大,同时还影响到设备的安全稳定运行。以2020年6月发生的水加热器泄漏事件为例,介绍其泄漏经过以及泄漏列管的检测(包括宏观检查和微观检测)情况,从设备材质、物料、操作等方面对水加热器列管泄漏的原因进行分析,认为开车过程中高温蒸汽长时间加热水加热器致设备“干烧”以及中压蒸汽提温操作不当是导致其泄漏的主要原因,并指出了遇到类似设备问题的正确处理方式以及换热设备日常生产中的操作要点。
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秦馗;
喻贵伦
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摘要:
四川美丰化工股份有限公司化肥分公司600 t/d合成氨装置是我国首套“大型”国产化气头合成氨装置,于2005年9月18日正式投产,采用美国凯洛格合成氨工艺流程——两段蒸汽转化造气、高温+低温变换、低热耗改良热钾碱法脱碳、甲烷化净化、14.0 MPa低压氨合成新工艺,并设有弛放气膜分离氢回收系统。在我国“双碳”目标下国内合成氨生产企业面临压力与挑战的大背景下,针对四川美丰600 t/d合成氨装置,详细介绍在减排思路的指导下四川美丰从一段转化炉、变换系统、原料气净化系统(脱碳系统、甲烷化系统)、空气/氢氮气联合压缩机、氨合成系统等五个方面开展的减排降碳实践及效果。经过多年的减排降碳实践,目前四川美丰600 t/d合成氨装置吨氨综合能耗约1 060 kgce,达到了较好的水平,可为业内提供一些参考与借鉴。并指出,现阶段国内气头合成氨装置还有许多工作可做,还有更多减排措施和方法值得业内探索与实践。
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张亚茹;
郭振华
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摘要:
安阳化学工业集团有限责任公司200kt/a煤制乙二醇装置2012年10月投产,2015年7月乙二醇装置负荷提升至约92%,之后随着乙二醇装置负荷的不断提升,其外围配套工程之变换系统出现了系统阻力增大、系统出口总硫含量上涨、变脱塔入口气温度高、变脱塔填料软化变形、变脱塔阻力增大、变换系统管线腐蚀泄漏等一系列问题,严重影响着乙二醇装置的安、稳、长、满、优运行.为此,安化公司通过不断的技术攻关,对变换系统实施了一系列综合技改,有效解决了上述问题,变换系统的效能得以提升,乙二醇装置实现了满负荷甚至102.14%负荷的运行目标,取得了不错的降本增效成果.
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潘迪东
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摘要:
安阳盈德气体有限公司气化系统采用华东理工大学开发的4.2MPa四喷嘴水煤浆加压气化工艺,变换系统采用中串低变换工艺,其低变炉(第三变换炉)采用昌邑凯特新材料有限公司生产的KC-102型(钴钼系)耐硫变换催化剂,该低变催化剂自2013年5月装置原始开车以来运行时间已超过7a.简介KC-102型耐硫变换催化剂的物化性能,总结KC-102型耐硫变换催化剂的运行情况,梳理其典型运行数据,得出该低变催化剂低温活性好、稳定性优异、使用寿命长的结论;并总结了低变催化剂运行过程中保护其活性和延长其使用寿命的经验.
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张金辉;
郭志强
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摘要:
贵州开阳化工有限公司500kt/a合成氨装置变换系统第一中温变换炉、第二中温变换炉自2014年12月起采用KC-103S钴钼系预硫化耐硫中温变换催化剂,第三低温变换炉自2017年5月起采用KC-102S钴钼系预硫化耐硫低温变换催化剂,由于入变换系统水煤气水气比长期低于设计值,以及变换系统采用激冷水雾化的方式增加水气比并调节变换炉炉温,造成第一中温变换炉催化剂及第三低温变换炉催化剂粉化结块严重,致使第一中温变换炉出口工艺气温度高、变换系统压差较高、变换催化剂使用寿命不够理想等.为此,总结变换系统的运行经验并评估变换系统的改造空间,进行一系列的原因分析及改造探究.目前,开阳化工已将第一中温变换炉内的15m3鲍尔环改为装填15m3的Φ50mm耐火瓷球以维持变换系统的运行,下一步将对补水系统及控温流程进行优化改造,预计可取得良好的效果.
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瞿磊;
李佐鹏;
王军龙;
王涛;
丁海洋;
李文虎;
张博
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摘要:
针对陕西延长中煤榆林能源化工有限公司甲醇联合装置中煤气化变换系统蒸汽过热器列管失效的问题,采用金相组织、化学分析、扫描电镜及能谱实验进行了原因分析.结果 表明,换热器列管表面存在大量由于氯离子腐蚀形成的点蚀坑,在温度和环向应力的共同作用下,引起应力腐蚀开裂,最终导致换热器列管失效.并围绕腐蚀介质和应力两个因素,从设备选型、设备加工、工艺指标等方面提出了防范措施.
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