变增益
变增益的相关文献在1994年到2022年内共计162篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、电工技术、无线电电子学、电信技术
等领域,其中期刊论文69篇、会议论文2篇、专利文献85889篇;相关期刊62种,包括实验技术与管理、燕山大学学报、厦门大学学报(自然科学版)等;
相关会议2种,包括2012年中国客车学术年会暨中国客车行业发展论坛、2001中国控制与决策学术年会等;变增益的相关文献由462位作者贡献,包括何志平、刘忠平、包为民等。
变增益—发文量
专利文献>
论文:85889篇
占比:99.92%
总计:85960篇
变增益
-研究学者
- 何志平
- 刘忠平
- 包为民
- 吴姗姗
- 吴建武
- 周士伟
- 唐海红
- 张博
- 徐晟
- 徐睿
- 李春来
- 李爱国
- 李飞飞
- 柳嘉润
- 殷春
- 王建宇
- 祁振强
- 程玉华
- 邓雪冰
- 郑总准
- 金健
- 陈凯
- 韩亚国
- 马卫华
- 黄万伟
- 黄雪刚
- 张丽敏
- 李永明
- 纪志成
- 陈弘毅
- A·托马斯
- S·贝斯塞
- 丁应和
- 万海音
- 严卫生
- 任冬丽
- 何兴坤
- 佘敦先
- 侯鹏飞
- 冯耀峰
- 刘佳伟
- 刘卢飞
- 刘彬
- 刘思源
- 刘泽华
- 刘海媛
- 刘海山
- 刘笑
- 卜晓峰
- 占车生
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方忠诚;
黄沈杰;
鱼剑琳;
晏刚;
姚成林;
张艳军
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摘要:
以蒸发器出口过热度为控制对象的传统电子膨胀阀PID调节策略,难以兼顾制冷系统降温和稳态工况。本文对电子膨胀阀采用过热度和间室温度偏差双反馈的分段式变增益PID控制方案进行分析和研究,并与传统的定增益PID控制方案进行对比验证。试验结果表明:环境试验箱采用变增益PID控制方案,降温速率平均提高11.8%~49.3%,超调时间平均缩短7.1%~57.7%,恒温期间间室温度波动度降至0.1°C,并且在-40、-20、0、20°C不同间室温度下均有良好的变工况适应性。
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蔡雪辉
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摘要:
设计并实现了一种同时具有可变增益和自动增益控制功能的放大器,可用于无线接收机中。电路设置能够自动实现增益当电路输入信号为直流电压信号时,当阻值<0.5v时,电路的输出增益约会变为10倍;当0.5<<3v时,电路的输出增益约会变为1倍;当3<<10v时,电路的输出增益约会变为0.1倍。
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张磊;
鲁凯;
田伟;
丁浩
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摘要:
针对传统的线性自抗扰控制技术中存在的初始峰值问题,设计了一种变增益自抗扰控制器,并应用到永磁同步电机伺服控制方案设计中,分别对永磁同步电机的转速环和电流环设计转速和电流控制器.采用变增益自抗扰控制器的永磁同步电机伺服控制方案,削弱了传统方法系统初始峰值问题以及抗负载扰动能力得到较大的改善,提高了系统的动态性能.仿真和实验结果表明,变增益自抗扰控制器解决了传统方法的峰值问题,且与传统的PID控制器比较,系统在负载转矩变化时响应速度快、超调小、控制精度高,具备较强的鲁棒性.
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赵法强;
刘颖;
张智宏;
李昭远
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摘要:
为实现对配电环网柜的智能操作,提出了电气设备操作机器人控制方法及关键点的设计方案.首先为实现对机械手的精密控制,结合机械手的使用特点,采用迭代学习控制(iterative learning control,ILC)算法进行控制,即通过结合带遗忘因子和变增益的ILC算法优点,采用优化参数解决增益参数选取困难,提出一种基于参数优化的D型ILC算法,并给出算法的收敛性证明;继而利用MATLAB设置所提算法与遗忘因子的ILC算法和变增益ILC这2种算法进行对比仿真实验,实验结果表明:基于参数优化的D型ILC算法相比于变增益ILC算法和遗忘因子的ILC算法具有更快收敛速度和平稳的收敛过程,能更好实现轨迹的完全跟踪.
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DONG Jiao;
LIU Zhong;
Z HA NG Jianqiang;
C HEN Xiao;
Z HO U Dechao
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摘要:
研究了欠驱动无人艇在外界干扰条件下的航迹跟踪控制问题,提出了一种基于干扰估计与补偿的航迹跟踪控制算法,实现了风浪流干扰环境下航迹的精确跟踪.算法引入纵向误差作为状态变量对扩张干扰观测器进行设计,实时估计干扰的稳态分量,相比于传统的基于输出反馈干扰估计算法,其灵活性、可控性更高;同时基于纵向跟踪误差的状态估计误差,设计扩张干扰观测器变增益因子,相比于基于常增益观测器的航迹跟踪算法其能够在实现干扰补偿的前提下,有效减小航迹跟踪收敛段的震荡.基于李雅普诺夫稳定性理论证明了级联控制系统与干扰观测系统在平衡点的半全局指数稳定性,通过仿真对比实验及分析证明了所提航迹跟踪算法的有效性和先进性.%In order to ensure accurate course tracking of underactuated unmanned surface vessels (USV ) under wind ,w ave and flow interference ,a course tracking control algorithm based on disturbance estimation is proposed .Compared w ith the traditional output‐feedback interference estimation algorithm ,the extended dis‐turbance observer is more flexible and controllable ,w hich is designed by the longitudinal error as the state vari‐able .At the same time , the variable gain is designed based on the state estimation error of the longitudinal tracking error .Compared w ith the constant gain observer ,it can effectively reduce the oscillation of course tracking w hen realizing the disturbance compensation .Based on the theory of Lyapunov and the cascade system , the semi global exponential stability of the control system and the interference observation system is proved . T he effectiveness and advancement of the algorithm are proved by simulation and comparison experiments .
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杨洪玖;
李鹏
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摘要:
本文研究了带有时变时延和丢包的网络化控制系统变增益预测控制器设计问题.通过切换系统理论得到了闭环系统渐近稳定的充分条件并得到了一组非线性矩阵不等式.考虑到非线性矩阵不等式难以求解,采用锥补线性化的方法将非线性矩阵不等式转化为线性矩阵不等式.通过求解一组带约束的优化问题,可以得到在约束条件下对不同时延情况都满足控制系统稳定的参数,从而得到了变增益预测控制方案下的控制器参数来补偿网络中的时延和丢包.最后通过仿真实例验证了所设计方案的有效性.
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付国强;
王立鹏;
魏雅川;
牛晓博
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摘要:
中高空察打一体无人机具有长航时、多任务剖面的飞行特点,针对采用固定控制参数难以满足全包线飞行品质的问题,利用雅克比线性化方法建立了时变系统模型,研究了无人机空速、高度、质量变化对飞行品质的影响特性,设计了纵向和横向的短周期模态控制律,结合样例无人机在的典型工况得到了调参调度表,采用参数拟合的方法设计了基于参数摄动的全局调参控制器;仿真结果表明,所设计的变增益控制器能够有效改善无人机在全包线内的飞行品质,提升了无人机的使用性能.
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谭元刚;
王刚;
张向东;
赵莉
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摘要:
为提高多机励磁系统多输入、模型不确定、外部干扰条件下的鲁棒稳定能力,提出一种变增益反演自适应L2鲁棒分散励磁控制(variable gain back-stepping adaptive L2robust decentralized excitation control,VGBADEC-L2)方法,实现多机电力系统的分散励磁稳定控制和不确定参数自适应.3机励磁系统仿真测试结果表明:相对于固定增益控制方式,采用VGBADEC-L2后,在短时接地故障状态下,端电压稳定时间由1.6 s减小为0.7 s,输电线功率波动次数由4次减少为2次;在负载突变状态下,端电压稳定时间由1.5 s减小为0.5 s,输电线功率波动由2次减少为1次,励磁幅值由3倍增加至5倍,电力系统的稳定控制能力得到提高.%In order to improve the robust stabilization ability of the multi-machine excitation system under multi-input,uncertain mathematical model and external disturbance conditions,a method of variable gain back-stepping adaptive L2robust decentralized excitation control(VGBADEC-L2)is proposed,which realizes decentralized excitation stability control and uncertain parameters self-adaption.Simulation results of the three-machine excitation system show that,the stabilization time of the terminal voltage is reduced from 1.6 s to 0.7 s,and the tie-line power fluctuation is decreased from 4 times to 2 times by comparing with the traditional fixed-gain control method,under short-time grounding fault conditions after adopting the VGBADEC-L2;under load sudden change conditions,the stabilization time of the terminal voltage is reduced from 1.5 s to 0.5 s,the tie-line power fluctuation is decreased from 2 times to 1 time,and the excitation amplitude is improved from 3 times to 5 times,which improves the stabilization control ability of the power system.
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来飞
- 《2012年中国客车学术年会暨中国客车行业发展论坛》
| 2012年
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摘要:
建立了某款大型客车的含侧向、横摆及侧倾三自由度动力学数学模型,以及两种客车轮胎模型,即线性轮胎模型和魔术公式轮胎模型,前者用于四轮转向控制器设计,后者用于非线性行驶工况下的仿真分析,通过转向盘阶跃转向仿真分析结果及试验数据比较,验证了模型的准确性.分析了客车质心高度变化对其操纵稳定性的影响规律,表明在相同车速条件下,客车质心高度变化对车身侧倾角影响较大,对整车质心侧偏角和横摆角速度影响较小.利用最优前馈和反馈控制方法,结合转向盘转角、车速及质心高度信息,提出了客车四轮转向变增益跟踪控制策略.结合非线性魔术轮胎模型,通过转向盘阶跃和双移线仿真分析,表明了所提出的变增益跟踪控制策略对该款客车的操纵稳定性有重要改善.
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