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Optimización del economizador del grupo II de la central térmica de Alcudia II

机译:alcudia II火力发电厂II组节能器的优化

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摘要

El objetivo que se persigue en el presente proyecto es mejorar el rendimiento energético de la caldera del Segundo Grupo de la Central Térmica de Alcudia II. Para ello se pretende aprovechar parte de la energía presente en los gases de escape para elevar la temperatura del agua de alimentación de la citada caldera. Para conseguirlo se va a rediseñar el elemento denominado “economizador”, que es el elemento encargado de realizar esta función en las calderas de las centrales Térmicas, siempre dentro de las restricciones impuestas por la instalación existente. Para ello, se utilizará el código ASME PTC 4.1 de estudio de calderas industriales de carbón, siendo este un conjunto de procedimientos estándar que se aplican en la industria energética. En primer lugar, se han determinado los parámetros de funcionamiento actuales de grupo, así como los parámetros específicos del economizador (de los que no se disponía inicialmente). Se ha obtenido, en la disposición actual, que la temperatura de salida del agua de alimentación alcanza un valor de 243,6 ºC con una disposición de dos secciones de 100 tubos cada una y con un total de 17 pasos cada tubo por sección. En esta fase se ha utilizado el método ASME PTC 4.1 de cálculo de calderas con el objeto de validarlo para así poder posteriormente utilizarlo en el diseño del nuevo economizador. La validación ha sido correcta, al obtener un valor de potencia calorífica transmitida muy parecido al obtenido mediante el análisis según el balance de energía. En el rediseño del nuevo economizador, se optó en un principio por alcanzar una temperatura de salida del agua de alimentación del orden de 260 ºC. Este objetivo resultó imposible, dado que el número de pasos por tubo necesario para lograr este valor excedía con mucho el espacio disponible en el recinto. Por tanto, se optó por estudiar cuánto se podía mejorar dicha superficie efectiva, añadiendo un mayor número de pasos, y ver si el resultado en términos de transferencia de calor y de bajada de temperatura de los gases de combustión era satisfactorio. Así, el resultado obtenido ha sido de una temperatura de salida del agua de alimentación de 250,5 ºC, añadiendo un total de 14 pasos (7 por sección), uniendo las dos secciones en una sola sin modificar la disposición de los tubos, y con una temperatura de gases de 436,89 ºC en lugar de los 455,91 ºC iniciales. Se ha realizado también un estudio económico, basado en el ahorro en combustible en términos de eficiencia (menos calor desaprovechado) y en derechos de venta de emisiones de CO2. Implementando el nuevo modelo de economizador y mejorando la transferencia de calor, se ahorraría un total de 640.892 €/año, ganándose por venta de emisiones de CO2, un total de 123.715,42 € al año.
机译:该项目的目的是提高Alcudia II热电厂第二组锅炉的能源效率。为此,旨在利用废气中存在的部分能量来提高所述锅炉的给水的温度。为此,将重新设计被称为“节能器”的元件,该元件负责在火力发电厂的锅炉中执行此功能,并且始终在现有设备的限制范围内。为此,将使用用于研究工业燃煤的ASME PTC 4.1规范,这是在能源行业中应用的一组标准程序。首先,已经确定了该组的当前运行参数以及节能器特定的参数(最初不可用)。按照目前的布置,给水的出口温度达到了243.6ºC的值,布置了两个部分,每部分100个管,每个部分总共17个台阶。在此阶段,已使用ASME PTC 4.1计算锅炉的方法进行验证,以便以后可在新节能器的设计中使用。验证成功,获得的传热功率值与根据能量平衡分析得出的值非常相似。在重新设计新的省煤器时,最初选择它的目的是使进水出口温度达到260ºC左右。鉴于达到该值所需的每根管子的步数远远超过了外壳中的可用空间,因此这个目标是不可能的。因此,决定研究这种有效表面可以改善多少,增加更多的步骤,并观察在热传递和降低燃烧气体温度方面的结果是否令人满意。因此,获得的结果是出口水温为250.5ºC,总共增加了14个步骤(每节7个步骤),将两个节合并为一个,而无需更改管的布置,并且气体温度为436.89ºC,而不是最初的455.91ºC。还基于效率(减少热量浪费)和二氧化碳排放权的销售方面的燃料节省进行了经济研究。通过实施新的省煤器模式并改善热传递,每年可节省640,892欧元,这是通过出售二氧化碳排放而获得的,每年总计123,715.42欧元。

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