首页> 外文OA文献 >Evaluasi Perbaikan Lean Manufacturing Proses Produksi Coil Dengan Metode Value Stream Mapping Studi Kasus Di Bagian Winding Trans PT. Nikkatsu Electric Works.
【2h】

Evaluasi Perbaikan Lean Manufacturing Proses Produksi Coil Dengan Metode Value Stream Mapping Studi Kasus Di Bagian Winding Trans PT. Nikkatsu Electric Works.

机译:价值流映射方法案例研究在PT跨绕组段评估精益生产线圈生产工艺的改进。日胜电工。

摘要

Seiring dengan banyaknya permintaan produksi trafo guna memenuhi kebutuhanudalat-alat listrik negara jepang dan arab saudi maka menuntut PT Nikkatsu ElectricudWorks untuk menjalankan proses bisnisnya dengan baik terutama pada proses udproduksinya agar berjalan dengan secara efektif dan efisien guna mencapaiudtarget pemesanan produk yang diminta oleh konsumen. ud udPT Nikkatsu Electric Works merupakan perusahaan yang memproduksi trafo ballast,udtransformator, pl-adaptor, dll. Seiring dengan banyaknya permintaan pemesanan trafoudballast, transformator, dll. Sering terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi padaudsaat proses pembuatan coil dibagian winding trans PT. Nikkatsu Electric Works, ududKesalahan yang sering terjadi seperti joint tap type 1800 UTE 1500 salah pasang,udkemudian kerusakan layer type 500 AETKK, lalu kurang lilitan dan kelebihan lilitanudpada coil type TRH 750-21S = 1 Pcs, TRH 400-21S = 1 Pcs, TRH 100-21S = 1 Pcs,udserta banyaknya kerusakan produk coil pada bulan januari hingga desember tahun 2015uddan adanya pemborosan terhadap waktu proses pada type produk coil DVSC 5000 AEud42T dll. ududKesalahan-kesalahan tersebut merupakan suatu pemborosan (waste), maka perluudadanya evaluasi perbaikan dengan menggunakan metode future state mapping danudmetode 5w1h, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahuiudbahwa aktivitas yang menyebabkan pemborosan terhadap waktu terjadi pada prosesudpengukuran dan pemotongan bahan, proses press dan membalut, kemudian proses testudresistant serta gulung coil dll. Kemudian untuk letak aktivitas pemborosan terjadi padaudproses pembungkusan shieldo, proses press dan membalut, gulung coil danudpemeriksaan.ududMaka kesimpulanya untuk melakukan identifikasi pemborosan menggunakan pemetaanudflow diagram dan current state mapping, sedangkan untuk evaluasi perbaikanudmenggunakan metode 5w1h dan future state mapping.penelitian ini berkontribusi dalamudkajian ilmu rekayasa proses bisnis terutama pada teori tentang lean manufacturingudkarna pada dasarnya untuk memperbaiki lini produksi yang banyak mengalami suatuudpemborosan perbaikanya dengan teori dari lean manufacturing.ududKata Kunci : Lean Manufacturing, Pemborosan (Waste), Value Stream Mapping, 5w1h.
机译:除了满足日本和沙特阿拉伯国家电气设备需求的大量变压器生产要求外,它还要求PT Nikkatsu Electric的udWorks很好地执行其业务流程,尤其是在其生产过程中要有效,高效地运行以实现产品订购目标。受到消费者的要求。 ud udPT Nikkatsu Electric Works是一家生产镇流变压器,udtransformators,pl适配器等的公司。以及预订变压器,变压器等的许多要求。在PT的跨绕组部分制作线圈的过程中经常发生错误。 Nikkatsu Electric Works,常见错误,例如错误地安装了1800 UTE 1500型联合抽头,然后损坏了500型AETKK层,然后减少了TRH 750-21S = 1 Pcs,TRH 400- 21S = 1 Pcs,TRH 100-21S = 1 Pcs,从2015年1月到2015年12月对线圈产品的损坏金额,并且在DVSC 5000 AE ud42T等线圈产品类型上浪费了处理时间。这些错误是浪费,有必要使用将来的状态映射方法和5w1h方法评估改进,基于已执行的数据处理结果,可以看出导致时间浪费的活动发生在材料的测量和切割过程,压制和包裹过程,测试过程和线圈盘绕过程等。然后在屏蔽包装,压制和包装,卷材卷材和检查方法的过程中发生废物活动的位置,因此结论是使用udflow图和当前状态映射来识别废物,而使用5w1h方法评估改进。以及未来状态映射。该研究有助于对业务流程工程的研究,特别是对精益制造理论的研究,从根本上改善了精益制造理论所带来的大量改进浪费的生产线。 ,浪费,价值流图,5w1h。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号