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Mejora de procesos en las áreas de mezclado y molienda de una empresa manufacturera de tubosistemas pvc y pead aplicando herramientas de calidad y lean manufacturing

机译:一家PVC和豌豆管制造公司的混合和研磨领域的工艺改进,使用优质工具和精益制造

摘要

La presente tesis está orientada a aplicar herramientas Lean en una empresadedicada a la fabricación de tubosistemas que tiene como mercado el sectorconstrucción, sector económico que ha tenido un gran desarrollo en los últimos añosen nuestro país. Al iniciar el estudio La empresa presentaba problemas en lautilización del scrap en los compuestos, su uso no estandarizado trajo comoconsecuencia altos inventarios de scrap (material rechazado, productos noconformes).Se desarrolló un análisis de la situación actual de la empresa y se detectaron losprincipales problemas, una vez seleccionados se aplicó las herramientas lean: 5S,SMED, TPM y Benchmarking, estas herramientas fueron adaptadas a la realidad de laempresa con el fin de mejorar y optimizar los proceso de mezclado compuestos ymolienda scrap y de reducir el inventario de scrap mediante el incremento de suconsumo y la reducción de su generación.Como resultado de la implementación de las 5s, disminuyeron los tiempos de tránsito ytiempos muertos, además la estandarización de actividades y se redujeron los casosde contaminación compuesto, a la par generó un cambio de cultura en loscolaboradores.Con el SMED se redujeron los tiempos de abastecimiento a los equipos de molienda,permitiendo incrementar las horas de trabajo efectivo. La aplicación del TPM tambiénincremento las horas de trabajo efectivo en el área debido a la reducción de paros demantenimiento, el mantenimiento autónomo dio herramientas para ejecutar unmantenimiento preventivo por parte del propio personal del área.La implementación del benchmarking con empresas de otros países que forman partedel mismo a grupo empresarial de la empresa de estudio, se mejoraron fórmulas decompuesto, se implementó nuevos procedimientos para el uso de equiposincrementando sus rendimientos y vida útil.La aplicación de las herramientas Lean permitió la estandarización de actividades,incremento de rendimientos, reducción de tiempos muertos trayendo comoconsecuencia la reducción del inventario de scrap de 323 toneladas en agosto del2013 a 52 toneladas en julio del 2015, además la disminución de la generación descrap de 9% en agosto del 2013 a 5.7% en julio del 2015. Económicamente se justificó el proyecto debido a que se obtuvo un ratio VPN de 379,849 dólares, TIR 40%y un ratio costo beneficio de 1.77.
机译:本文旨在将精益工具应用于专门生产管系统的公司,该公司的市场是建筑业,这是近年来在我国取得了长足发展的经济领域。在研究开始时,该公司在化合物中使用废料时遇到了问题,其非标准化使用导致废料(被拒材料,不合格产品)的库存很高,并对该公司的现状进行了分析并发现了主要问题。 ,一旦选择了适用的精益工具:5S,SMED,TPM和Benchmarking,这些工具便适应了公司的实际情况,以改善和优化化合物混合过程和废料磨削,并通过减少废料库存来减少废料。实施“ 5s”计划后,不仅减少了运输的时间和停机时间,而且减少了活动的标准化,减少了化合物污染的情况,同时也促进了合作者的文化变革借助SMED,减少了研磨设备的供应时间,从而使ndo增加了有效工作的时间。 TPM的应用还因为减少了维护停工而增加了该地区的有效工作时间,自主维护为该地区员工自己进行预防性维护提供了工具。除了研究公司的业务部门之外,还改进了配混配方,实施了新的设备使用程序,从而提高了设备​​的性能和使用寿命,使用精益工具可以标准化活动,提高性能,减少停机时间因此,废料库存量从2013年8月的323吨减少到2015年7月的52吨,此外废物产生量从2013年8月的9%减少到2015年7月的5.7%。该项目在经济上是合理的VPN费用为379,849美元,内部收益率为40%,成本效益比为1.77。

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